攀钢高炉喷煤添加助燃剂生产实践.pdfVIP

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攀 钢 技 术 ·45 · 攀钢高炉喷煤添加助燃剂生产实践 1 1 1 2 2 张义贤 曹 勇 李 攀 宋 剑 张海军 (1.攀钢钒制造部;2.攀钢钒炼铁厂) 摘 要:通过在高炉喷煤过程中添加助燃剂的方式,改善了煤粉的挥发,固定碳中的残留挥发分燃烧温度和固定 碳着火点温度均降低,温度区间变窄。随着助燃剂的增加,煤粉的燃烧率略有增加,着火点略有降低,但是,可 以提高煤粉的发热值。生产实践表明,煤粉中加入0.5%添加剂后,炉顶煤气温度降低,煤气中CO2 含量提高,燃 料比降低了 11.22~12.65 kg/t,入炉焦比下降 9.1 kg/t,煤粉提高了 8.2 kg/t,改善了高炉经济指标。 关键词:喷煤;助燃剂;发热值;燃烧率;布料制度;下部调剂;焦比 0 引言 产成本,研究高配比钒钛矿条件下的大喷煤技术, 不仅可以实现降低焦比,而且有利于高炉的强化冶 在高炉冶炼过程中,喷煤技术已广泛应用于高 炼和炉况顺行,提高高炉的技术经济指标。 炉炼铁生产,它不仅成为高炉下部调剂的主要手 随着攀钢高炉喷煤比的提高,煤粉在高炉内的 段,也是高炉实现降低焦比、强化冶炼的重要措施。 燃烧性降低,未燃煤粉将显著增加,渣中的含碳量 我国于 20 世纪 60 年代中期开始进行喷煤试验。80 增大,炉渣性能恶化,料柱透气性变差,严重制约 年代后,随着我国钢铁工业发展,高炉喷吹技术已 了高炉煤比的进一步提高。为此,攀钢在喷吹煤粉 有一定的发展,但与国外相比,喷煤比仍然较低。 [5] 中加入一定比例的助燃剂,提高了煤粉的燃烧性 , 进入 90 年代后,喷煤技术取得长足进展,我国大 降低了焦比和进一步提高了煤比,炉顶煤气温度降 中型高炉的平均喷煤比超过了 120 kg/t,宝钢 1 号 [1] 低,煤气中CO2 含量提高,燃料比降低,高炉取得 高炉煤比突破 250 kg/t 。 了较好的经济指标。 攀钢高炉主要冶炼钒钛磁铁矿,入炉品位低, 渣量大,冶炼困难,喷煤技术发展相对较慢。攀钢 1 喷煤添加助燃剂试验研究 #高炉上进行了单风口氧煤枪喷 于 1982 年开始在 1 1.1 助燃剂的作用机理 煤试验[2-4],吨铁喷煤量由 30 kg逐步达到了 60 kg, 助燃剂含有稀土金属氧化物、过渡金属化合物 1990 年后在高炉冶炼条件逐渐改善的情况下,又开 和碱土金属氧化物,可以改善煤粉的挥发,使得快 始进行了氧煤混喷试验,于 1995 年结束,最高的 速热

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