高水分玉米机械通风降水储存试验.pdfVIP

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  • 2017-08-16 发布于安徽
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高水分玉米机械通风降水储存试验 苏升勇 曲文和 (烟台市粮油储备库) 摘要玉米胚大、水分高、呼吸旺盛,脂肪含量高,易发热霉变,是一种较难保管的粮种,而高水分玉米 则更难保管。秋冬季入库的高水分玉米,经过春季就仓机械通风降水后,进行密闭熏蒸,并保持一定浓度的磷 化氢,基本可度夏。秋季放气通风后,在冬季进一步通风降水降温后转入常规保管。这种方法比出仓晾晒降 水节约开支。 关键词 高水分玉米通风降水密闭 磷化氢节约开支 胶东地区受地理条件的限制,玉米在十月份收获后,由于气温较低、降水困难,水分一般都在16%左右, 而玉米的轮换通常在同期进行,为保证玉米的安全储存,我库采取机械通风降水和化学储藏相结合的方法,使 库存的玉米安全度夏。 1 试验材料 1.1供试仓房 粮线高均为5米。 1.2供试粮食 241 2005年生产的黄玉米,产地山东。310仓2382公斤,入库时间为2005年12月份,入库玉米水分最 低14.3%,最高16.6%。入库结束后整仓取样,平均水分15.9%。 1.3地上笼的铺设 地上笼通风笼8条道,一机两道,地上笼的间距为4米,地上笼距南北墙的距离是1.8米,距东西墙的距 离为0.8米。空气途径比1.42,符合机械通风降水要求。 1.4粮情检测系统 采用郑州产LYLJ一4型粮情检测系统,矩形布阵,有160个测温点。 1.5环流熏蒸系统 装有膜下环流熏蒸系统。 1.6仪器设备 济南产离心式通风机,天津产自计温湿度计,济南产单管风机。 1.7通风机的安装 176 418 000 共安装离心式通风机4台,11kW风机风压2Pa,风量18 m3/h,转速2 r/rain。安装在仓库 东边。 1.8水分检测点的设定 下4.6米。 2试验方法 按照《储备粮机械通风降水技术规范》要求,采用强制机械通风,第一阶段平均水分达到15%以下,第二 阶段玉米安全度夏,第三阶段继续通风使平均水分达到14.5%以下,达到玉米安全储存水分标准,第四阶段 按照正常水分进行储藏。 2.1第一阶段 从3月30日开始到4月14日结束,采用压入式通风,累计通风71小时。通过对玉米水分的排查发现, 降水不均匀,玉米水分是呈上高下低的分布。4月14日全仓水分检测平均14.7%。在通风过程中抽样检查 水分,对局部高水分点采用单管风机,3个一组辅助降水。 2.2第二阶段 从4月底到5月底,由于天气转暖,经常下雨,气温上升,空气湿度也随之加大,机械通风降水机会变小, 我们主要采用单管风机局部降水。由于前期采用压入式通风,整仓粮温较高,玉米保管也进入一个困难时期。 我们采用粮面塑料薄膜密闭的方法,结合磷化铝片剂熏蒸,保持磷化氢气体浓度300ppm以上,抑制霉菌的 生长。在密闭熏蒸期间,每周检测两次磷化氢浓度,当浓度接近300ppm时,就进行补药,以保持粮堆内磷化 氢浓度。在密闭熏蒸期间,由于受气温影响,仓内温度较高,经常采用轴流风机夜间通风,排除粮堆上部空间 的热空气,以减缓粮堆上层温度的快速上升。 由于通风降水受外界条件的影响而停止,密闭时粮温较高,平均粮温超过22℃。随着气温的上升,温度 发生变化,中下层粮温逐渐下降(主要受粮堆内较冷部分的影响),而上层及靠墙部位逐步异常上升。到8月 中下旬,310仓有4个部位温度上升,发展成发热点,对发热我们采用布袋埋藏、插探管等方法,直接将磷化铝 片剂投放在其周围,既吸收了玉米的水分,又延缓其温度的上升。虽然采取了一些措施,但温度仍不断上升, 到9月中旬,最高温度已超过32℃。 2.3第三阶段 随着气温下降昼夜温差变大,为防止薄膜内结露,要进行放气通风,9月中旬将塑料薄膜揭开,采用上行 压人法进行通风45小时,以除去玉米粮堆内的PH。气体和粮堆内热量。通风结束后,对玉米进行抽样,结果 表明,经过一个夏天的储存,玉米的中上层水分偏高,在发热点附近,玉米有点翠、生霉现象,粮堆中下层没有 异常发现,发热原因主要是水分高、杂质多(多为机头卸粮点)。第一阶段的通风表明,采用上行压人法通风对 3.5米以上的粮堆进行通风降水,上部第1、2层的玉米水分效果不明显,而下部3、4层的玉米水分下降很快, 达到lo%~13%。因此,我们对高水分点局部

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