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内燃式电石炉电极系统改造方案探讨.pdf
维普资讯
2008年第28卷第 1期 张钰虎.内燃式电石炉电极系统改造方案探讨 37
内燃式 电石炉 电极系统改造方案探讨
张钰虎
(云南云维股份有限公司,云南曲靖 655338)
[摘 要] 结合工程实践,探讨了该公司 1内燃式电石炉电极系统改造的具体实施技术方案及成效,如 ,
电极壳改造、电极压放系统改造、电极导电系统改造等,改造后效果明显。
[关键词] 内燃式电石炉 电极 改造 -
根据工艺技术要求 ,电极直径 由原来 的
1 前 言
1100mm改为 1070mm,材质仍采用 Q235一A,
我公司 1内燃式 电石炉变压器容 虽原为 同时为了增强电极糊与电极壳之间的粘结,改善
18000kVA,2003年大修对变压器进行了扩容改 电极的烧结质量,增强电极壳的刚度,对 电极壳结
造,容量变为22500kVA,电极直径也由原来的1 构也进行了改造。(1)在每块翅片上增加了5个
030mm变更为 1100mill。改造后运行两年来普 110×60的孔;(2)增加了电极壳加强筋数量 (见
遍存在 电极不易深入炉料,操作较为困难 ,电耗居 图 1、图2)。
高不下 (达到3455kW.h/t),特别是电石质量始 2.2 电极压放系统的改造
终难 以提高。2005年 11月,经过对改造前后设备 电极压放系统主要 由上、下摩擦环和锥形环
的运行参数及工艺、电气参数进行了反复的总结、 组成,电极正常工作时,上、下摩擦环和锥形环都
核算、对比,并结合其他兄弟单位的实际电极直径 处于抱紧状态,靠摩擦片和导电颚板的摩擦力抱
进行了分析比较,最终决定将 1电石炉的电极直 住 电极 ,防止电极下滑。当需要压放时,电极升降
径由原来的 1100mm缩小为 1070mm。 油缸停留在某一位置不动,靠液压的作用实现:上
我公司1内燃式密闭电石炉是于 2003年 由 摩松开一上摩撑起一上摩抱紧一下摩松开一锥形
18000KVA开放式 电石炉经过节能改造而来的, 环半松一上摩下行—锥形环抱紧。从而实现 电极
电极系统 由上下两部分组成,电极柱上部主要包 的压放。因此要保证 电极直径缩小后电极压放系
括:电极导向装置、电极升降装置、电极压放装置、 统的正常运行就必须保证摩擦环和锥形环的正常
上部把持筒、电极压放液压管路等。电极柱下部 抱紧(图3)。必须对摩擦环和锥形环进行相应技
主要包括 :下部把持筒、导 电铜管、锥形环、导电颚 术改造。
板、水冷管路等。 为减少技改备件加工工作量 ,充分利用原有
本次改造主要是对 电极直径的调整,尽可能 备件,采用摩擦环结构不调整,仅仅考虑以补偿摩
不扩大范围,因此本着精简、高效、低耗的原则,根 擦片的方式进行 ,电极半径缩小了15I/UTI,采取摩
据生产设备各零部件之间的关联状态对如下设备 擦环不变,通过加工厚度为 12mln的贴焊衬垫使
进行相应配套改造:(1)电极壳;(2)电极压放系 摩擦片增厚 12I/UTI(见图4),通过将胶层厚度由
统 ;(3)电极导电系统 (4)颚板水冷系统 ;(5)电 原来的9IU/TI改为 12mm(见图5),这样就使胶
极抱紧装置。
收稿 日期:2007…08 14
2 改造方案 作者简介:张钰虎 ,男,1976年8月生。工程师。1999年毕
业于云南工业大学化工机械与设备专业 。现在云
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