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催化裂化装置吸收稳定流程的节能优化.pdf
石 油 炼 制 与 化 工 2014年 7月
控制与优化 PETR0LEUM PROCESSING AND PETR0CHEMICALS 第 45卷 第 7期
催化裂化装置吸收稳定流程的节能优化
朱大亮 ,郑志伟,李 倩,谢恪谦
(中国石油工程建设公司华东设计分公司,山东 青岛 266071)
摘 要 :应用 PROII流程模拟软件 ,对某炼油厂新建催化裂化装置吸收稳定部分流程进行节能优化模拟。
通过改变气压机 出口部分流程 ,研究流程变化对工艺参数及能耗 的影响,提出流程优化的具体措施 。模拟结果
表 明,解吸塔采用不 同组成、不 同温度 的双股进料可大大降低解吸塔塔底再沸器负荷与压缩富气冷凝负荷 ,装置
能耗降低约 44.04MJ/t,节能效果显著 。
关键词 :节能减排 吸收稳定 流程模拟 再沸负荷
催化裂化装置是炼油厂的核心装置 ,也是主 定部分流程进行 了节能优化模拟 ,提 出了流程优
要能耗装置 ,对催化裂化装置实施节能优化具有 化的具体措施 。
重要意义。催化裂化过程的能耗 除化学反应热移
1 模拟方案
入产品外 ,其它能量都通过不 同途径散失于周 围
环境之 中,减少这部分能量可达到节能的 目的L1。 以500kt/aTMP装置为例,应用PROU流程
本课题 以催化裂化装置节能优化为背景,应用 模拟软件进行模拟 ,对其节能效果进行评析 。图 1
PROII流程模拟软件 ,对某炼油厂新建 500kt/a 为吸收稳定部分常规流程。由图 1可见 ,压缩 富
两段提升管催化裂解多产丙烯装置 (TMP)吸收稳 气、解吸塔塔顶气与富气洗涤水汇合后进人气压机
图1 吸收稳定部分常规流程
出口空气冷却器 (空冷器),然后与吸收塔塔底油
收稿 日期 :2013—10—14;修改稿收到 日期 :2014—03—05。
混合后进冷却器冷却至 40C。左右,与气压机级间
作者简介:朱大亮 ,硕士研 究生,中国石油工程建设公司华东
凝液混合后进入气压机 出 口油气分离器 ,分离后 设计分公司工程师,主要从事催化裂化工程设计工作。
的气体进吸收塔吸收 C。~C 组分,凝缩油进解吸 通讯联系人 :朱大亮,E—mail:zhudaliang@cnpccei.cn。
88 石 油 炼 制 与 化 工 2014年 第 45卷
塔解吸 C。组分。图 2为改进后新流程 ,即压缩 富 压机出口油气分离器 ,分离后的气相进吸收塔 ,液相
气 、吸收塔塔底油、解吸塔塔顶气和酸性水混合进入 作为一股冷进料进解吸塔顶部。图2虚线部分冷却
平衡罐,将其凝缩油作为一股热进料进解吸塔 中上 器为模拟时设置的中间冷却器,用 以改变混合物流
部,气相经过冷凝与气压机级间凝液混合后进人气 冷却后的温度。进气压机的富气组成见表 1。
图 2 吸收稳定部分改进后新流程
表 1 富气组成 后不经冷凝 ,液相作为解吸塔热进料。在模拟过
组 分 体积分数 , 组 分 体积分数 , 程中,保证干气和液化气产品质量合格并且稳定 ,
H2o 4.07 —C4 1.56 其中干气产
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