常、减压装置塔顶气凝液回收技术改造——以大港石化公司为研究实例.pdfVIP

常、减压装置塔顶气凝液回收技术改造——以大港石化公司为研究实例.pdf

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常、减压装置塔顶气凝液回收技术改造——以大港石化公司为研究实例.pdf

第4卷 第2期 吕梁学院学报 2014年 4月 Vo1.4No.2 JournalofLtiliangUniversity Apr.2014 · 化学化工研究 · 常、减压装置塔顶气凝液回收技术改造 — — 以大港石化公司为研究实例 5r0明冲,赵 津 (中国石油大港石化公司,天津 300280) 摘 要:本文通过介绍大港石化公司常、减压塔顶油气凝液流程的技术改造案例,分析总结大港石化公司常、 减压装置塔顶气凝液回收的成功经验,真正做到 了油不落地,有利于能源回收、安全生产、环保治污,为炼化企业处 理常、减压塔顶气凝液提供借鉴。 关键词:常减压;塔顶气凝液;回收 中图分类号:TE65 文献标识码 :A 文章编号:2095—185X(2014)02—0060—03 1 背景说明 表 1 1.1 流程 简介 减顶瓦斯分析数据 1.1.1 大港石化公司常减压装置减压塔顶油气 自 组成 含量 组成 含量 氢气 10.41 异丁烷 0.78 减压塔 C一1201顶馏出,通过减顶空冷器 EC一1201 氧气 1.97 正丁烯 +异丁烯 2.33 后进入减顶水分罐D一1201进行油气分离,产生的 氮气 9.47 反丁烯 O.25 低压瓦斯气经减压低压瓦斯罐 D一1202脱液后进 二氧化碳 4.07 顺丁烯 0.14 入减压炉 F一1202用作燃料,低压瓦斯罐内积液通 甲烷 38 异戊烷 0.56 过凝结水 自动泵 (见图一)送至常压安全阀放空罐 乙烷+乙烯 13.41 正戊烷 0.32 D一1015,安全阀放空罐底切液泵 P一1020出口并 丙烷 8.34 )C5 0.35 至常压轻、重污油线。但因该线设计没有扫线,故该 丙烯 3.55 硫化氢 mL/m3 14o00 正丁烷 2.99 流程从未使用。火炬罐集液多时就地切液,不仅造 成资源浪费和环境污染,而且危及安全生产。 E一1034、常顶空冷 EC一1002后进入常顶回流罐 D一1003,其中气相组分通过常顶气压缩机P一1030 加压后送至延迟焦化装置进行轻烃回收以增加轻油 收率。液相组分 (从常顶气压缩机排污腔排出)则 进入地下污油罐 D一1011,通过离心泵 P一1019送 至常顶回流罐D一1003,以回收轻油,增加轻油收率 及减少现场排放。

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