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圆柱滚子早期疲劳原因分析及改进.pdf
§ QQ=塑 轴承 2009年1O期
CN41—1148/TH Bearing2009,No.10
圆柱滚子早期疲劳原因分析及改进
杨德绪
(哈尔滨轴承集团公司 销售部,哈尔滨 150036)
摘要:通过对 N203M轴承寿命试验样本的观察与分析 ,发现70%以上的滚子出现早期疲劳。从分析轴承使用
中滚子所受载荷与变形的关系人手 ,找出滚子早期疲劳的原因,并追溯到产品设计的某些不足。提出了从设
到加工制造的综合改进措施。
关键词 :滚动轴承;全凸度滚子 ;早期疲劳;线接触 ;变形量
中图分类号 :TH133.33;TG806 文献标志码:B 文章编号:1000—3762(2009)10—0039-03
多年来,用户不断反应圆柱滚子轴承的使用 将表 1中的试验数据,用最佳线性不变估计法
寿命偏低,且尤 以中、小型圆柱滚子轴承更为突 程序进行处理,可得以下参数:试验额定寿命 L。。=
出。为了查找原因,哈轴公司轴承寿命试验室模 72h;Weibull斜率仅= 1;可靠度R :0.79;寿命
拟用户使用条件,对N203轴承进行了寿命试验及 水平(统计额定寿命与计算寿命的比值)S=0.72。
相应的系统分析,力图找出其原因和相应的改进 从表 1中的数据和处理结果可知,本批轴承的
措施 。 寿命水平较低,试验额定寿命仅为计算寿命的0.72
倍。外滚道疲劳概率为 18.1%;内滚道疲劳概率
1 寿命试验
为45.4%;滚子疲劳概率为72.6%;显然,滚子的
1.1 试验条件 早期疲劳是导致圆柱滚子轴承寿命偏低的主要原
我公司对N203M轴承进行了寿命试验,其试 因。仔细观察疲劳破坏的滚子,发现多数是在边
验条件为:试验转速 n=7500r/min,径向载荷F 缘出现疲劳剥落。为了排除其他因素,对滚子进
= 3350N,计算寿命 L=100h,润滑为JH一20喷 行了硬度及金相组织检验分析,结果表明:硬度
油循环,试验机型号为 ZS一15/30。 值、淬回火组织级别和非金属夹杂物的含量等均
1.2 试验结果及分析 符合国家标准。
2O套子样经过近4个月的试验,结果见表 1。
表 1 轴承寿命试验数据 2 早期疲劳原因分析
试验 试验时 试验结果 试验 试验时 /4203M轴承的外圈、内圈及滚子的成品零件
编号 间/h 编号 间/h 试验结果
图如图 1所示。该轴承采用的是西5.5mln×5.5
1 210 未失效 1l 232 未失效 mm全凸度滚子,其 凸度量为0.004mm。本 次
2 141 滚子疲劳破坏 12 201 未失效
N203M轴承寿命试验,其径向载荷为 F =3350
3 38 外滚道疲劳破坏 13 1O6 内滚道、滚子
疲劳破坏 N,在该载荷作用下,滚子产生的变形量按下式计
4 160 内滚道、 14 20o 外滚道疲劳破坏 算
滚子疲劳破坏
6=O.00003×Q0.9/L,“。 (1)
5 42 滚子疲劳破坏 15 136 滚子疲劳破坏
6 2O2 未失效 16 202 未失效 Q一=4.6F
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