高炉炉衬破损调查与炉体状态模型的建立.docVIP

高炉炉衬破损调查与炉体状态模型的建立.doc

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高炉炉衬破损调查与炉体状态模型的建立 摘 要 通过对高炉炉衬破损的实际调查,结合高炉操作和检测条件建立了炉体状态模型。该模型可在线监测和判断高炉炉衬的破损状况,并根据判断结果调用知识库中的操作知识对高炉操作进行指导,以及时调整操作,维护合理的操作炉型。 关键词 高炉 炉衬破损 调查 人工智能 模型 高炉长寿不仅可以节约大量的维修费用、改善冶炼指标、增加生铁产量,还可以充分发挥高炉前后工序的设备能力,提高整个企业的经济效益。因此,高炉长寿问题已越来越引起国内外钢铁界的重视。高炉长寿是一项综合性技术,从设计、选材、施工到高炉的操作、检测和维护无一不对高炉的寿命产生重要的影响。生产中要保持良好的高炉炉形,达到高炉长寿的目的,必须随时了解和控制高炉炉衬的侵蚀情况,尤其在强化冶炼的情况下更是如此。   本研究在安钢2号高炉炉衬破损实际调查的基础上,针对该高炉的特点,建立了炉体状态模型,以指导操作、维护合理的操作炉型。 1 炉衬破损调查 1.1 破损调查   安钢2号高炉(300 m3)为达到强化冶炼的目的,除加强高炉操作管理外,还采用:①小高压操作;②高风温和富氧加湿综合鼓风;③加强高炉上中下部调剂。2号高炉生产4年后,采用打水降焦法停炉中修,期间笔者实地调查了该高炉的破损情况,发现在炉身中下部和炉缸炉底两个部位炉衬砖侵蚀较严重,见表1。   由表1可见,要提高炉衬质量,维护良好的炉体状况,必须做好以下几个方面的工作:①合理稳定的操作;②改善冷却制度;③改进冷却器的结构;④寻求新的耐火材质;⑤加强炉体监测,及时维护炉衬。 表 1 安钢2号(300 m3)高炉炉体破损调查情况[1] Table 1 Investigation of damaged state of furnace lining 序号 破损现象 原因分析 对策 1 炉身砖衬全部脱落或磨损,起砖衬保护作用的是支梁式水箱和镶砖冷却壁 支梁式水箱对炉身部的砖衬支撑不牢;炉内机械磨损较大,还存在高温熔蚀 改进冷却器的结构和形式,改善操作 2 支梁式水箱与镶砖冷却壁交界处形成一个环形大炉瘤 操作不稳、波动大,造成软融带位置上下移动,因凉热交替而形成炉瘤。从炉瘤显微结构(反光下放大100倍)可见,该炉瘤为初渣与金属铁的混合物 稳定操作 3 镶砖冷却壁比其所镶的砖侵蚀更严重,说明炉身中下部存在高温熔蚀现象 炉身部温度偏高,冷却强度不够 调整冷却制度 4 炉身中下部在圆周方向上侵蚀明显不均衡。炉子轴线发生偏移 煤气流分布不均匀,风口直径和长度变化过于频繁 稳定操作,维持合理煤气流分布;不轻易改变风口大小 5 炉底存有大量石墨化沉积碳,沉积碳下是渣皮,再下是炉底衬砖 强化冶炼,提高热风压力,有利于析出石墨碳,形成渣皮保护层 合理强化,综合考虑强化、顺行和长寿的关系 6 炉底砖缝过大,有的甚至达到80 mm宽,从而造成铁水深渗,石墨化严重,极大影响了炉底寿命 炉底砌筑质量不好 加强砌炉检查,提高砌炉质量 7 炉缸炉底处存在“异常侵蚀”,沿圆周方向,炉底侵蚀不均匀,个别处已侵蚀到光面冷却壁,炉子仅以石墨碳维持工作 出铁环流的冲刷和碱金属的脆化作用 改变材质,提高抗冲刷能力;设法使炉缸炉底的碳砖避开800~900 ℃的温度区域,可采用陶瓷杯 8 镶砖冷却壁和光面冷却壁断裂现象严重 冷却水在冷却壁中结垢,最后被堵死,造成冷却壁冷却不均,产生应力而断裂 改善水质,最好采用软水(费用较高) 1.2 改善措施   根据以上分析,为改善高炉衬砖的工作状况,使该300 m3高炉通过中修达到内衬更能适应高炉强化冶炼条件下长寿的要求,在炉型及炉体结构不变的前提下,①炉底、炉缸采用“低气孔率自焙碳砖复合棕刚玉陶瓷砌体”复合炉衬,并加强砌炉质量的监督检查工作;②在炉身部位改用能较好支撑衬砖的扁水箱取代支梁式水箱,以加强对炉身部位砖衬的保护;③增设温度检测元件,开发、应用炉体状态模型。中修时,对该高炉的检测元件做了必要的增设,其中用于检测炉衬状态的测温元件为配合炉体状态模型的建立,相对增设较多。在整个高炉的衬砖部埋设了52点热电偶:炉身2×4点、炉腰2×2×4点、炉缸2×2×4点、炉底2×5点、炉底底层1点、炉基1点。 2 炉体状态模型的建立 2.1 模型结构   基于以上对高炉砖衬破损状况的调查分析,炉衬破损较严重的部位主要是炉身中下部和炉缸炉底。为此,本炉体状态模型设有两个判断子模型,分别用于炉墙结厚与侵蚀的判断以及炉底侵蚀曲线的推定,其中炉墙状态采用神经网络的方法进行推断,炉底状态采用有限元法进行计算推理。本模型还设有标准化操作知识库以用于对高炉操作进行指导。模型结构如图1所示。 图 1 炉体状态模型的结构 Fig.1 Structure of furnace lining cond

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