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高强度船板拉伸断口分层原因分析.pdf

第34卷第1期 山 东 冶 金 Vnl34Nn.1 2012年2月 ShandongMetallurgy Frbma,w2012 ;试验研究; 高强度船板拉伸断口分层原因分析 张春苗 (济钢集团国际T程技术有限公司,山东济南250101) 摘 要:针对高强度船板拉伸试样断口H}现分层的问题,对典型断口分层试样和断口合格试样取样进行金相检验及扫描电 镜能谱分析.结果表明.异常断口试样夹杂物级别高,试样心部组织晶粒粗大.带状组织明显且有裂纹.分析认为.2.0级t-2 上的硅酸盐夹杂和MnS夹杂、28¨m宽的珠光体带及Ti、Nb元索的富集是导致拉伸裂纹进而m现断13分层的主要原罔。 关键词:高强度船板:断口异常;夹杂物;珠光体带;”、Nb富集 2 文章编号:1004-4620(2012)01-0039—03 中图分类号:TGll5 文献标识码:A 1问题的提出 在进行高强度船板力学性能检验时,发现采用 Nb、Ti复合微合金化生产的高强度船板,在各项力 学性能指标满足船级社规范要求的情况下,部分批 次拉伸试样断口出现分层,在断口厚度中心出现了 具有金属光泽的脆性区且沿着厚度中心开裂。裂 图1拉伸试样断口形貌 缝的存在破坏了钢板组织的连续性、均匀性和一致 表1力学性能检验结果 性,不满足船级社规范中“钢板不得有分层”的要 工ifi日屈服强抗托强 断后伸0℃V型纵玲沓 求。因此,分析船板分层产生的原因,提出改善措 州“ 度/MPa度/MPa长率/% 向冲击功廿 922 ≥31 施,对于提高钢板实物质量有重要意义。 要求 ,315440—570 合格 试样1 425 515 30 320339355合格 2检验分析 试样2 410 510 26 240216229合格 为了分析试样分层产生的原因,选择断口合格 验结果见表2、图2、图3。 试样(试样1.见图la)与有代表l生的分层试样(试样 表2金相分析结果 2。见图lb)进行分析。试样的力学性能见表1。 试样规格/ram 非金属夹杂物 晶粒度 带状组织 095—105 1 从表1可以看出,试样l与试样2的力学性能比 试样I 18 A05,B0.5.C10,D1 A2 5 8.5—9.5 2.5 试样2 20 5.B05.C30,DI 较接近,但试样1冲击性能富余量较大。 金相检验结果表明.试样2比试样I夹杂物级 2.1金相分析 在拉伸试样距断口20mm处分别对试样1和试 别高,晶粒粗大,带状组织严重,并且试样2心部存 在28LLin宽的珠光体带和平行于轧制面的裂纹。 样2取金相试样,重点对试样心部进行金相分析,检 a试样I夹杂物 b试样

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