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《冶金自动化》20l1年s2
钢包精炼炉本体控制系统的设计和应用
毛凌,徐俊,杨素华
(北京金自天正智能控制股份有限公司炼钢工程部,北京100070)
S7-400
摘要:以张家港沙钢荣盛炼钢厂转炉项目180t钢包精炼炉本体系统自动化控制为例,论述了Simatic
PLC在u炉领域的应用,并对控制系统的硬件、软件结构及原理进行了介绍。实际应用表明该系统能够满足
LF炉本体控制要求,并且具有先进、可靠、控制性能好等优点。
关键词:炉外炼钢;本体系统;控制系统
t
张家港沙钢荣盛炼钢厂转炉项目3座180 制系统采用西门子PLC控制系统,是一种可根据
钢包精炼炉(LF炉)的电气传动、仪表及基础自动不同应用功能完成各种I/O组合的模板式控制系
化控制系统的配置达到当今国内领先水平。EIC 统,主要硬件见表l。
(电气仪表计算机)控制一体化,方便、快捷且人机 表1主要硬件
操作界面(HMI)非常友好;EIC网络数据通信一体
本体系统中央机架(s7-400)功能
化,具有高速、大容量和开放的技术性能。 6ES7
电源模板 40r7旬KA02旬AAo,供应电源
6ES7
设备的基础自动化控制系统在应用功能分配 CPU模板 414之XK05旬A啪,运行程序
EXI
上采取分级式结构,利用数据网络通信技术,完成 通信模板 6CK7443—1 lmXE0,完成工业以太网之间
的数据交换
精炼炉系统内部Ll级各操作员站之间和Ll级各
ET-200M从站 功能
PLC之间的数据通信任务。电气仪表基础自动化
307
电源模板PS5A模板供电
控制(L1)级的主要任务是:根据HMI的操作指令接口模板 IMl53—1。完成从站与PLC控制器之间的连接
和现场各检测器的信号完成各个工艺设备或者工 模拟量输入模板箍麓4铷mA或‘者-10~+}ov或者热电
艺过程的顺序控制和PID调节控制;进行工艺过
程及设备状态的实时数据采集、整理,完成各工艺 模拟量输出模板望接收4_20InA或者一10’+10V的模拟信
过程及设备的故障报警处理及显示。 数字量输入模板现场数字信号与PLC控制器之间的接13
数字量输出模板现场设备与PLC控制器之间的接口
LF钢包精炼炉是电炉或转炉出钢后在钢包
位鬣解码器模板接收激光测距仪发送过来的编码值
内精炼的设备,是由日本大同钢铁公司率先开发
使用的。该公司用LF炉冶炼取代了电弧炉的还 中央机架采用$7-400的可编程逻辑控制器,
原精炼期,从而减轻了电弧炉的精炼负担,提高了 从中央机架延伸两条Profibus-DP总线。一条连接
电弧炉的生产率。LF炉发展初期仅用于生产高 各个ET-200M从站,实现对远程液压站,主操作台
级钢,随着冶金、连铸及相关控制技术的发
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