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变频器节能技术在催化装置增压机与应用.pdf

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变频器节能技术在催化装置增压机的应用 刘孝宁 摘要:本文介.绍Ysox 10‘t/a4t化装置在MIPT-艺改造过程中,离心增压机采用低压大功率电动机拖动,交流变频器启动调速的研发和成功 使用,投资费用小,自动化程度高,便于控制调节,节能效果显著,同时解决了催化装置供电矛盾。 关键词:变频器节能应用 1前言 随着汽车工业的快速发展,为了改善环境质量,控制汽油中的硫、烯烃等组织成分的含量。为此我国石油化工科学研究院 开发研究出了生产清洁汽油组织成分的催化裂化新工艺(Maximizing 本次技改要求,主风系统两台离心增压机需增容改造。 250×1 04t/a催化装置增压机拖动及控制改造方案论证 在本次MIPI艺改造项目中,公司要求利用延炼两台闲置增压机组,该增压机组所配电动机功率为355KW,额定电压为 出,而且变电站距该装置约有750米的距离。根据我厂供电系统现状和便于电力调度管理,只有两种供电方案可选,一是采用 10KV供电,二是采用380vit#电,鉴于此,必须更换该机组所配电动机。 为此,我们搜集了大量的工艺、设备和电气资料,根据工艺技术要求反复进行核算,最终核算结果表明:闲置机组所配电 动机裕量较大,使用250KW电机拖动离心增压机就可满足工艺要求。所以,我们做了两种增压机拖动及控制改造方案,具体如 下: 方案一:采用10KV高压电动机拖动: 750米的距离,还需敷设1500米高压电缆;2500米控制电缆;更换2台10KV355KW电动机;而且沿途部分电缆桥架已满负荷运 行,还需重新敷设300米电缆桥架,具体改造工程量及费用如下: l、高压开关柜(包括2台综合保护器)2台40万元。 2、高压电力电缆1500米75万元; 10KV 3、高压电动机355KW2台40万元。 4、控制电缆2500米7.5万元。 5、电缆桥架及辅助材料300米6万元。 6、安装施工费用50.55万元。 估算费用合计:219.05万元。 方案二:采用380V低压电动机拖动: KW 50×104t/a催化装置低压配电室经过多次增容改造,正常运行负荷已接近单台变压器额定容量,本次改造又增加6台2.2 可靠运行,需重新核算该装置供电系统容量,具体核算如下: (一)、50×10t/a催化供电系统容量与增压机电动机启动验算: l、原变压器主要参数:容量:1000KVA,电压:i0KV/0.4KV,电流:57.7A/1443.4A,短路阻抗:4.55%。 2、电机直接启动判断依据: 。根据电源容量确定电机直接启动功率,在变电所供电情况下,经常启动时,不大于变压器 (按经常启动,不考虑其他负荷群起)。所以采用250KW0.4KV电机变压器不能满足直接启动条件(增压机不能按偶尔启动考 虑)。 (二)、50×10~a变压器原运行主要参数的统计分析: 1、1{}变压器:高压侧电流30A,低压侧电流740A,负载率51.2%; 2、2#变压器:高压侧电流23A,低压侧电流570A,负载率39.9%。 90.8%。 由以上分析可知:在实际运行中原变压器总负载率为91.9%,已接近满负荷,为了使变压器能长周期安全可靠运行,同 时,考虑到变压器在传输功率时要消耗一部分能量,所以,现有变压器远远不能满足于新增负荷的需求。如其中一台变压器有 故障时,另一台变压器将无法带动全部负荷正常运行。所以,我们采用变频器启动控制增压机,可降低变压器容量配置,一方 面降低了投资费用,更重要的一方面是增压机采用变频器节能控制,节能效果显著,符合国家节能降耗政策。通过综合考虑和 技术分析论证,最终我们计算确定变压器更换为1600KVA最合理。 采用380V电动机具体工程量及费用如下: l、电力变压器1600KVA2台46万元 2、低压电控柜(包括2变频器)2台30万元: 3、低压电缆600米6万元: 4、低压电机250KW380KV2台20万元: 5、控制电缆300米0.9万元: 6、安装施工费用12万元。 估算费用合计:114.9万元。 综上分析,两种电机拖动方案均可满足工艺要求,考虑到低压配

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