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选择Cell拉的理由 1.适合小批量OR的生产,可以多机型混流生产 2. 一条拉使用的人数少,方便调配,管理人员和生产 3.缩短产品出厂的时间,为竞争市场赢得时间 4.和现有的相比,可以减少人员,提高产能,理顺物流,提高品质 导入时间表 现状的总结 方案评估和讨论 方案试验及效果 通过改造工作台,引进半自动化设备,变更测试方式,员工站立式作业。 单拉配置从执锡到包装21个人,产能可以达到30PCS/H 总结及MINI-PC导入实施 工作台还需要改造,以便理顺物流,放置良品以及不良品,保证产品畅通的生产 上一个工位到下一个工位的传递和缓冲工具尚未到位 跟踪产品的挂卡需要完善追踪记录 部分物料需要跟进改善包装方式,以适合生产的需求 以上OK后,即可导入实施单元式生产 前后对比和改善措施1 前后对比及改善措施2 前后对比及改善措施3 前后对比及改善措施4 前后对比及改善措施5 前后对比及改善措施6 前后对比及改善措施7 前后对比及改善措施8 前后对比及改善措施9 前后对比及改善措施 前后对比及改善措施10 导入成员组 项目Leader: Andy 主要成员: 余中豪 胡旭 黎立伟 舒贵林 蔡大强 杨孝琴 徐应发 陈桂秋 梁又文 刘同德等 * Cell拉单元式生产导入报告 MINI-PC 时间表 步骤 七.试验问题点总结 六.试验效果 五.方案试验 四.方案评估 三.方案的作成 二.课题目标的确定 一.现状总结 0605-0611 0528-0604 0520-0527 0512-0519 0504-0511 0426-0503 0418-0425 第七周 第六周 第五周 第四周 第三周 第二周 第一周 ? 部品不良 工位工时不平横 设备嫁动率低 自动化程度低 作业不熟练 技能培训少 物流不顺 工序优化不到位 流动传送不合理 治工具精度低 人员流动性大 尘埃度高 温湿度不达标 现状的皮带式流水线方式: 1.拉线比较长,暂居空间大 2.等待时间长,生产效率低 3.人员需求基数大,不容易调配 单元式生产方案: 1.拉线比较短,节省厂房空间 2.等待时间短,生产效率高 3.人员需求基数小,容易调配 改善前 为皮带传送的流拉式生产: 1.产品分段生产,PCBA一条拉,组装一条拉,包装一条拉 2.一条拉的长度为24米,面积57.6平方米 3.管理不容易掌握拉上员工的情况 改善后 为单元式生产: 1.拉的长度为12米,面积10.8平方米 2.站拉头就可以掌握拉上的基本情况 3.拉头设置看板,消息一目了然 4.将产品统计生产,单个流生产方式,有效的减少拉上的WIP,及产品的搬运距离 改善前 员工坐着作业,手活动范围比较窄,生产效率低 改善后 站立式作业,增加操作的活动范围,生产效率可以提到30% 改善前 插机拉只可以同时下一种机型 改善后 插机拉可以多机型混流 改善前 1.手工拿螺丝,直接导致生产效率低 2.有的电批台面水平放置,增加劳动强度和疲劳度 改善后 自动螺丝机取螺丝作业,将螺丝批用架挂起来,提高打螺丝的效率 改善前 电流测试手工用万用表进行测试电流,花费时间比较长 改善后 引进夹具,将机板放置在夹具上,即可以读处需要测试的电压值 改善前 全部测试再XP底下模拟客户端测试 改善后 在DOS下进行批处理测试,XP下半自动化测试 改善前 开关制,光纤等容易件高,件斜的物料,过波峰炉前,100%手工进行弯脚 改善后 在过炉板上加上压件装置,压主开关制等过炉 改善前 过波峰炉前HDMI,VGA,USB,CN9 100%执锡 改善后 通过改善物料,剪短物料脚,过炉 改善前 物料摆放混乱,物料无地方摆放。仓库中领了料,就堆放在产线上,暂居大量的空间 改善后 工作台改善,将物料按照我们的意愿进行归类放置:标识好PN,点好数量 改善前 容易出现错,漏,反,少 改善后 使用按照点数物料点数原则加料,这样可以提前发现问题,及时更正错误。另外后续会导入扫描检查方式 员工休息室 谢谢各位的观看! 2011.05.26 制作 制作人:梁又文 *
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