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2012年《中国给水排水》杂志社第九届年会论文集
浮沉池在济南玉清水厂技改工程中的应用
徐玮,焦文海,孙逊,王磊
(济南市市政工程设计研究院有限责任公司,山东济南250101)
摘要:济南市玉清水厂水源水面临的主要问题是低温低浊、季节性高藻及微污染等问题,
而浮沉池改造技术是应对低温低浊、季节性高藻的关键技术。浮沉池改造技术是利用现状平
流沉淀池,在其出水端增加气浮区,改造为浮沉池。当水厂来水冬季低温、低浊或夏季藻类
生长期低浊时,浮沉池以气浮的方式运行;当夏季浊度较高时,以沉淀的方式运行。浮沉池将
气浮与沉淀两单元相结合,以适应原水水质的变化并保证出水水质。通过对工程完成后1年
的出水水质的监测发现,水厂的出水水质得到明显改善。
关键词:浮沉池;低温低浊;季节性高藻
随着城市的快速发展,黄河流域水体呈现富营养化状态,出现季节性高藻、冬季低温低
浊等典型微污染水质特征。加之新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749.2006)对饮用水水质
提出了更高要求,使得黄河流域沿线水厂的处理难度加大。为此,国家水专项提出“黄河下游
地区饮用水安全保障技术研究与综合示范”项目,济南玉清水厂技改工程是其配套示范工程之
一。本文以济南玉清水厂技改工程为例,介绍了浮沉池在水厂技改中的实践和应用。
1济南玉清水厂概况
济南玉清水厂于2001年7月建成运行,设计日供水能力40万m3/d。处理工艺采用常规
絮凝沉淀+过滤+消毒,工艺流程如图1所示。
图1水厂原处理工艺流程
为充分利用现有构筑物,尽量减少改造工程量,在经过中试并论证之后,工程确定了对
原有两组序列处理构筑物中的一组进行改造,改造规模为20万m3/d。水厂技改后的工艺流程
为高锰酸盐预处理+浮沉池+生物活性炭砂滤池+中压紫外线消毒,如图2所示。本文重点对浮
沉池的改造进行设计经验的总结。
2012年《中国给水排水》杂志社第九届年会论文集
图2水厂技改后处理工艺流程
2浮沉池工艺介绍
浮沉池是在沉淀池基础上加以改进,将气浮和沉淀有机结合在同一构筑物内。它具有沉
淀池和气浮池的双重特点和作用,可以很好地降低浊度,并且可以去除有机物,保证后序深度
处理出水有机物指标的合格率。沉淀依靠颗粒絮凝长成大而重的絮粒下沉达到去除效果,气浮
借助于微气泡的作用,在絮粒成长到可以被上升的微气泡粘附住后携其浮至水面,达到去除
效果【¨。
3浮沉池改造
3.1改造思路
玉清水厂水源面临的主要问题是低温低浊、季节性高藻及微污染等问题,而浮沉池改造
技术是应对这一问题的关键技术,主要作用是去除藻类及保证出水小于1NTU,以确保后续活
性滤池正常运行。其工艺思路如下:
①根据原有构筑物运行参数,选择确定合理的处理流程。玉清水厂原平流沉淀池设计沉
沉淀时间,宜为1.5~3.0h”。故在技改工程的设计过程中,可通过减少平流沉淀池的沉淀时间,
缩小沉淀区的有效容积,增加气浮区。
②根据原水力断面,合理布置,使得浮沉池水流均匀,流程顺畅。在沉淀池末端增加气
浮工艺,沉淀后的水由集水槽收集进入气浮接触室,既减少对上游矾花的扰动,又减少水头
损失,使得出水负荷更加均匀,其水头损失基本与沉淀池~现有沉淀池穿孔指型槽~出水渠
之间的水头损失基本持平,使下游水位标高基本变化不大,下游构筑物能够照常运行。
③针对原水水质情况可灵活调节。当处理低温低浊水或去除藻类时,可运行沉淀一气浮
工艺,先通过沉淀去除较大的絮体颗粒,再通过气浮去除不易沉降的细小矾花和藻类,充分
发挥两种工艺的优势点;当原水水质情况要求不必开气浮系统时,可只运行沉淀,节省气浮
.2.
2012年《中国给水排水》杂志社第九届年会论文集
的能耗。
3.2工程设计
3.2.1混合方式的改造
本次技改工程中将原设计采用的静态混合方式改为机械混合方式,将原有静态管道混合
器更换为钢管,在每座平流沉淀池前各设混合池1座,机械混合池时间为25S。进水由配水井
引入,配水井至混合池水头跌落0.65m,提高水中溶解氧含量,节约了运行所需水头。
3.2.2后段气浮改造
本次技改工程中将现有絮凝平流沉淀池改造为浮沉池,仅在现有沉淀池构造内增加气浮
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