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2008中国(国际)建筑电气节能技术论坛论文集·变配电节能
分析新干盐化公司应用变频调速的节能效益
中盐新干盐化有限公司 龚炳林
摘要文章以变频调速在新干盐化公司循环水系统的成功应用为例,分析了变频调速
的节能原理,介绍了实施方案,阐述了实施变频调速所产生的节能经济效益,对
推进企业节能减排具有一定的指导意义。
关键词制盐企业变频调速电气节能经济效益
此时已投入了电容无功补偿(若是退出无功补偿,则
1前言
中盐新干盐化有限公司年产60万吨的盐硝联产 额定电流,变压器严重发热,其油温已达120。C,超
扩建工程于2006年7月建成。其循环水系统是该工过允许值95。C的温升,发出了告警信号。经核实各种
程的重要组成部分,设计装机为:热水泵为4台250kW
设备的实际运行容量已经超出变压器的设计容量,这
水泵,冷水泵为4台315kV矿水泵,分别采用3台并联运无疑是设计上存在一定的失误。如果要改变这一现
行,一台备用的方式;还装置了连续运行的3台90kW状,首先想到的是通过高压无载分接开关来调节低
的冷却风机;另外还设置有母液泵、消防泵等非连续运 压侧的电压。该变压器的高压侧额定电压为
行的设备。为该循环水系统供电的变压器设计容量为 10.5±5%kV,用分接开关来进行调档,由原来的10.5,
2000kVA。设计T艺要求最大流量为6000m3/h,根据生0.4档改为9.95/0.4档,使低压侧电压提高了5%,至
产工艺需要由手动阀门进行节流调节。 410V左右,则此时的运行电流下降了5%,但仍然偏
高。尤其是所采用的S10M型的密封式节能变压器
2存在的问题
没有油枕,散热性能也不是很好,其发热的状况没有
通过开机试运行发现,冷水泵出水阀门开度至10% 从根本上得到有效缓解,仍然存在很大的安全隐患
时,水泵电机的运行电流已接近额定电流。如果限制 (若无功补偿退出或故障,变压器仍然过载),并且还
出水阀开度,冷却水流量不够,真空度就满足不了制 运行在满载区域,效率也很低。
盐工艺的要求,将影响生产运行;若使流量满足工艺
3方案选择
要求,就必须增大阀门开度,而这样就会使电机严重
过载。 经过反复的分析、对比,我们初步拟定两个方案。
分析存在以上问题的原因,水泵厂家认为水泵设 一是将变压器更换为2500kVA;二是降低循环水系
计选型与实际供水工况不符,主要是水泵扬程富裕量 统的运行电流,即进行节能改造。第一个方案的实施
过大,超过实际工作扬程。为此,厂家采用了车削叶轮 难度比较大:与变压器厂家的协调工作很被动,并且
并将其直径变小的方法来降低扬程,使水泵工作点下 实施时间较长,不能确保生产的正常进行。因此采用
移,降低了水泵的轴功率,这样能通过增大阀门开度 了第二种方案。在目前比较成熟的较多的变频器中。
提高冷却水流量,暂时满足真空度对流量的要求。然 我们选择了具有良好的性价比,近年来在制盐行业应
而,仔细观察发现,循环水系统的用电负荷过大,其流 用口碑较好的深圳某公司主推的“康沃”变频器,该
量满足正常工艺要求时,最大负荷电流高达2970A。变频器主要原器件由日本引进。在互利双赢的前提
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