管道排出还原剩余液镁工艺构想.docVIP

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  • 2017-08-09 发布于安徽
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管道排出还原剩余液镁的工艺构想 管道排出还原剩余液镁的工艺构想 ——遵义钛业XXX 工艺改进的必要性: 镁法生产海绵钛的工艺中,还原阶段镁的利用率最多能达到67%,所以每次还原结束有33%的镁剩余,大约2.5-2.7t左右。这些液镁一部分游离于钛坨周围空间及钛块空隙中,一部分吸附于海绵钛的毛细孔当中,其中还包含800Kg-900Kg未排干净的氯化镁。这些液镁、氯化镁在蒸馏过程中,靠升温挥发被抽入冷端反应器冷却凝固,蒸馏的低恒温阶段主要是液镁的挥发过程,升温恒温过程约耗时20h左右;耗电量在7000kwh左右;由于大量物料转移,容易造成: 1.??? 大盖、反应器上端大量附着冷凝物,造成后期反应器清理的难度加大; 2.??? 物料的大量挥发(高恒温,高真空10Pa以上氯化镁开始大量挥发)也是造成蒸馏堵管的主要原因; 3.??? 真空系统也因大量物料挥发增加真空泵油的污染度,减少使用次数增加维护工作量; 4.??? 上个月出现的2炉次蒸馏结束氯化镁横管出现镁堵管现象,也与还原结束剩余液镁较多有很大的关系。 因此还原结束穿火后,蒸馏开始以前最大限度的排出剩余液镁和氯化镁,可以解决一系列的工艺问题,是十分必要的。 工艺改进原理: 还原穿火结束,在780-820度恒温状态下,由于底部封头处处于暂时中空状态,由于自重、正压的作用,恒温过程中液镁完全融化,游离状态的液镁、氯化镁向反应器下部空间移

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