#7机组试运经验及其异常总结.doc

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机组总启动过程中的异常情况汇总 2006年11月12日 凝泵入口滤网频繁堵塞。在整个试运过程中,凝泵入口滤网堵塞比较频繁,运行时间一般为4-5天,分析原因为在清洗结束在系统内存在一定量的杂物,凝汽器不锈钢管上部隔板拆除时间较晚,拆除后又有杂物进入凝汽器。在168期间,凝泵入口滤网堵塞的周期明显延长。2006年12月20日开机后,凝泵入口滤网基本上未发生过堵塞。 2006年11月12日23:20 发电短路特性试验时发生汽轮机跳闸 一、主要过程:在23:20,开始做试验,#7机定子冷却水流量137t/h,压力0.3MPa,#7机定子冷却水出水温度升高过快(由41℃上升),开启定子冷却水出水温度调节阀,发现温度调节阀卡涩在零位。#7机定子冷却水温度60℃,停止做短路特性试验,23:36,#7机定子冷却水出水温度达78℃,定子线圈温度最高75℃,定子冷却水出水最高温度达101℃,#7机汽轮机跳闸。 二、主要原因: 1.在做试验前未作好相应的事故预想,试验人员未协调联系好。 2.试验人员加励磁的速度过快。 3.在试验前,运行人员未全面检查系统,虽然定子冷却水温度调节阀在自动位置,但由于温度较低,调门在全关位置,未发现调门卡涩。 三、防范措施: 1.在做试验前应做好相应的事故预想,要认识到做试验可能引起的严重后果。 2.做试验前应对相关的系统进行全面检查,确认各系统运行正常后方可进行试验。 3.因机组试运做试验相关部门较多,要协调联系好,应设试验总指挥,由总指挥统一下令操作。 4.运行也应设专人负责试验,对试验措施的制订要审核正确,保证全面。 2006年11月13日07:30 因中压主汽门全关信号未到位,机组不能挂闸。 一、主要过程:机组3000r/min,做主汽门严密性试验,做完严密性试验后,检查#2中压主汽门全关信号未到位。 二、原因分析:为主汽门、调门的行程开关安装较松,在主汽门、调门关闭时容易引起行程开关不到位。 三、在停机后,对行程开关进行加固,问题基本解决,在以后的停机中未出现此类问题。 2006年11月14日7:07 汽轮机转速至零 第一次惰走时间为33分钟,时间较短。以后停机中,汽轮机惰走时间不定,主要原因为顶轴油压的影响,A顶轴油泵运行时,顶轴油压较低,惰走时间较短,这次停机就为A顶轴油泵运行。当B顶轴油泵或两台顶轴油泵同时运行,惰走时间较长,16日两次停机惰走时间43分钟,50分钟。17日0:00惰走时间为52分钟。20日1:35,惰走时间为38分钟。另外盘车电流反映比较明显,当顶轴油压较低时,电流较大在38A左右(第一次停机后投盘车电流),随顶轴油压的变化,盘车电流在28~35A之间变化。 2006年11月14日19:20 发现锅炉水冷壁漏水 一、主要过程:发现在D3油枪处水冷壁处有漏水现象,从观火孔处可以发现在D3喷燃器处有一股水流向外喷出。据一公司人员介绍在吹管期间就发现此处有水流,未引起重视。而且在第二天锅炉快速冷却,漏点较难发现,下午查找到漏点的确切位置,20:30处理好。 分析原因:(位置泄漏可能是由于吹管期间造成) 从泄漏位置来看,在燃烧器附近,此位置为在锅炉厂安装,焊口泄漏的可能性较小,安装质量问题。 在锅炉吹管期间由于BCP未到货,因此为保证锅炉汽温,锅炉的给水流量一直非常小,400~600t/h之间,一直小于最小安全质量流速,如果给水流量保持在550t/h时,汽温可能会达到500℃以上,而一公司设计的临时吹管管道的温度限定为425℃,在不得已的情况下将给水流量降到500t/h左右。 在锅炉吹管期间,给水温度保持90℃左右,若温度保持高些,汽温可降低,相应的给水流量可增加一些。三期至四期的辅汽量不足,压力提不上去。 在锅炉吹管期间,由于燃油时黑烟较大,中实易通公司进行调整风量试验,对二次风量、中心风进行调整。提高中心风压的情况下火焰燃烧较好,火焰亮,黑烟少,但贴壁情况较为严重,因为油枪的中心风口有旋流片,若风压越高旋流越明显。在吹管后期及冲转期间一直保持较高的中心风压力。 三、防范措施: 给水流量保持最小流量以上,即758t/h以上。在事故情况下要及时调整,防止低给水流量运行。 要加强对BCP运行的监视,特别是其出力情况。 要加强对各流量的校对,特别是凝结水流量、给水泵入口流量、省煤器入口流量、BCP出口流量是否相匹配,及时联系处理。 加强对各个壁温点变化的监视,及时分析壁温变化的原因。 燃油加强对着火情况的监视,防止火焰贴壁燃烧。 加强对燃烧器配风的调整,防止油、煤过早燃烧,使水冷壁附近温度过高。 加强对各受热面的监视,每班定时倾听就地锅炉就地的声音,发现有异常声音及时联系确认。 2006年11月15日23:39 锅炉点火 本次点火也为单风机运行,原因为A吸风机静叶卡涩,于23:50处

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