降低转炉钢铁料消耗的技术分析应用.pdfVIP

降低转炉钢铁料消耗的技术分析应用.pdf

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赵光远等:降低转炉钢铁料消耗的技术分析与应用 降低转炉钢铁料消耗的技术分析与应用 赵光远 向浩诚 黄小兰 (韶钢第一炼钢厂) 摘 要本文详细剖析了韶钢第一炼钢厂影响钢铁料消耗的主要原因,并结合自身的条件进行降低钢铁料消耗的 的技术研究分析,围绕炼钢过程。时间、温度、物质量”三大因素制定了一系列的控制措施,使钢铁料消耗逐年降低 10—15kg/t以上,同时形成了一套转炉钢铁料消耗核算与分析评价的管理体系,对长期有效控制转炉钢铁料消耗 和降本增效起到重要作用。 关键词钢铁料消耗;热平衡;准时化生产;浇次损耗 韶关钢铁集团公司第一炼钢厂,现有工艺装备 高,连浇炉数不高。小转炉大包注余在400— 3座15t转炉和3台小方坯连铸机,基本以螺纹、普600kg/炉;浇次损耗400—800kg/炉。 碳钢生产为主。几年来技术改造投入极少,钢铁料 1.2.4其它方面 消耗基本保持1105kg/t,与大转炉相比存在较大差 其它方面耗损主要包括回炉钢水、生产工艺事 距;钢铁料成本占炼钢总成本84%以上,1kg钢铁料故等因素影响。 影响综合成本2.8元/t左右,钢铁料对生产成本影 2降低钢铁料消耗的改进措施 响很大,产品竞争力最关键在于降低钢铁料消耗。 2.1降出钢温度。降钢水后吹 1 钢铁料消耗高的原因分析 (1)推行出站目标温度精准控制技术,实施过 1.1 内外部的客观条件的影响 程温降最小、过程温降值稳定、过程最大的温降值的 根据公司的统筹规划,小转炉主要是使用小高 降低的控制措施。全面降低出钢温度,减少后吹时 炉的铁水冶炼。小高炉铁水杂质元素高,成份不稳 间。 定,渣量相对大,物理热与化学热偏高,按公司要求 优化钢水温度的控制流程。改变连铸平台调节 炼钢工序钢铁料核算不扣铁水渣量;废钢一直采用 钢包温度的传统工艺,采用连铸工序提供每炉次钢 低价的小型和统料,回收率偏低;小转炉装入量过 水的准确出站目标温度,炉前工序利用吹气过程降 大,炉容比相对小,长期在0.80以下;设备简单,生 温、调温一次完成,取消连铸平台测温、降温,杜绝中 产工艺条件不稳定,容易产生生产工艺事故。 包降温。连铸工序提出合理、准确的出站目标温度, 1.2 系统的控制技术的影响 炉前工序精准控制钢水出站温度在0—5℃范围,出 1.2.1配料系统 站目标温度精准控制技术,解决长期困扰转炉钢水 冶炼过程热量过剩或者严重不足,铁水、生铁、 温度控制难题,消除连铸平台降温的盲目性、不确定 废钢的搭配比例失调。废钢回料型结构差,回收率 性,充分发挥吹气过程降温、调温效果,保证钢水上 低,渣钢用量偏大,使用量不均衡,产生渣量大,渣中 连铸平台温度和中包浇注温度的稳定。 氧化铁含量高。 (2)控制钢水待浇时间。由连铸浇完时间决定 1.2.2冶炼系统 炉前出钢时间的调控生产节奏,定炉、定机、准时组 冶炼过程金属喷溅比较明显,渣量较大,出钢温 织生产。 度高,后吹比较严重,过程损耗高。 (3)维护出钢口,稳定出钢时间。引进利用扩 1.2.3浇铸系统影响钢铁料消耗 孔机做出钢口设备,定期更换出钢口,保证出钢时间 浇次损耗高,主要是大包、中包钢水温度控制技 稳定在2—3rain。控制出钢温降。 术存在较大的偏差,过程缺陷坯太多,事故损失偏 (4)终点

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