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蒙古民族化工试产总结(正文)
蒙古民族化工试产总结
根据中蒙双方2013-6-28日硫化钠试产技术服务合同条约规定,中方在规定的时间内,进入蒙古,并按时开展技术服务工作。
中方技术团队到厂后,与蒙方专家对现有设备的技术状况,进行了全面的产前普查,经过普查,确认成套设备配套先进完整,但转炉、蒸发器、分器缸等设备,由于技术、配件不到位等原因安装还不到位。个别部位浓卤输送管道过细,浓卤容易结晶,特别是冬季会影响正常输送。不具备按照合同规定的试生产时间正常试车。
根据现有设备状况,中方专家根据多年的专业知识与经验,本着现有设备确保在冬季来临前,顺利完成试产任务的基本原则,对确实影响生产的部位,给予设备调整。对经过设备运转,才能确定设备是否能够运行的部位,采取一边生产,一边观察的方法进一步观察,确实影响连续生产的部位。试产停产后,再进行技改的原则热,提出一些合理化建议,在蒙方专家的同意下,仅对个别部位进行了小范围的技术改造。经过中蒙双方20多天的共同努力。完成技改,正式点火进入试车间断。
这次试产,非常成功,圆满达到了试产目标。
一、普查发现的问题有以下几个方面
转炉车间
1、三台转炉,其中一号转炉未完成组装调试工作。
2、三号转炉打盖平台安装位置有误,影响正常生产。
3、三台转炉喷煤机高压风机,安装位置不合理,容易损坏设备。
4、1-2-3号转炉烟道缺少插板支架,无法对转炉风道起到调节作用。
5、废热锅炉缺少仪表观测平台,液位计缺少照明装置。无法对设备进行安全观察。
6、3号转炉吊链支架移位,无法正常使用。
7、有电机反转现象。
8、除尘器安装还不到位。有个别配件还奥位,供应商安排专家到位,正处于后续安装和调试过程中。
热化车间
1、热化罐搅拌存在旋转不灵活,底部抗磨损强度低,同时出现轴套锈蚀、罐底泄漏现象。
2、一二级提渣螺旋回液管过高,影响碱液及时回收,容易结晶。
3、热化翻板强度低,高温容易变形。
4、热化至转炉缺少冷水管道,不便于转炉托轮加水及事故清洗。
5、热化至洗泥浓卤输送管道过细,容易造成管道堵塞。
6、吊泵接头过细,与输送管道不匹配。
洗泥车间
1、洗泥车间1-2-3号沉降器椎体角度不够,搅拌叶尺寸短,距离罐底尺寸过高,电机转速慢。容易造成碱泥无法正常排放。
2、洗泥车间3号沉降器搅拌减速机倾斜,无法正常工作。
3、洗泥车间澄清罐放液槽无插板,不能正常放液。
4、洗泥车间混浓卤罐Φ150放泥阀门安装位置过低,管道过长,容易造成泥渣结晶。
5、洗泥车间缺少蒸汽管道,无法保证管道畅通。
6、洗泥车间罐内加热盘管,冷凝水排放安装的Φ25疏水阀,容易造成堵塞。
7、冷凝水排放至浓卤管道,降低浓卤质量,影响正常生产。
8、洗泥车间至蒸发器浓卤罐输送管道弯度过多,没有坡度。不利于浓卤输送,容易造成浓卤结晶堵塞管道。
9、吊泵接头过细,与输送管道不匹配。
带式过滤车间
1、带式过滤器安装不到位。供应商正处于后续安装和调试过程中。
2、打泥管道无调节阀门,无法有效调控带式过滤洗泥流量。
3、吊泵接头过细,与输送管道不匹配。
4、没有蒸汽管道,不利于洗泥工作。
蒸发器车间
1、蒸发器安装不到位。
2、缺少一条地罐至中转罐的管道,不利于紧急情况下浓卤排放和平常生产中碱液回收。
3、出液阀门与蒸法器连接管道过长,容易造成碱液结晶堵塞。
成品车间
1、成品罐容量小,与蒸发器容量不匹配。限制生产产量。
2、成品地罐没有排放管道,洗罐水不能及时回收利用。
3、制片机循环水无控制阀门,造成制片机无法单独运行。
4、制片机无接料盘。
5、缺少包装套袋装置。
二、产前技改
转炉车间
1、三台转炉,其中一号转炉未完成组装调试工作。
中方专家提供技术服务于支持。
2、三号转炉打盖平台安装位置有误,影响正常生产。
对打盖平台位置进行了调整。
3、三台转炉喷煤机高压风机,安装位置不对,容易损坏设备。
对喷煤机高压风机位置进行了调整。
4、1-2-3号转炉烟道缺少插板支架,无法对转炉烟道起到调节作用。
增加了转炉插板支架,控制了转炉引风量。提高了转炉反应能力。
5、废热锅炉缺少仪表观测平台,液位计缺少照明装置。无法对设备进行安全观察。
增加了仪表观测平台,方便快速,及时的观察,达到了确保安全运行的目的。
6、3号转炉吊链支架移位,无法正常使用。
调整了3号转炉吊链支架,便于正常生产。
热化车间
1、热化罐搅拌存在旋转不灵活,底部抗磨损强度低,同时出现泄漏现象。
按照中国成熟的工艺技术,对热化罐搅拌系统进行了技改,增加了罐体底部螺纹钢,起到了提高破率,增强了罐底抗磨损强度。延长了热化罐使用寿命。
2、一二级提渣螺旋回液管过高,影响碱液及时回收,容易结晶。
降低了一二级螺旋回液管进出口高度,
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