增压中冷柴油机摇臂轴承上油结构优化分析.pdfVIP

增压中冷柴油机摇臂轴承上油结构优化分析.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
增压中冷柴油机摇臂轴承上油结构优化分析 龚 伟1 刘 权1 张青巧2 董 非1 (1.江苏大学 汽车与交通工程学院,镇江 212013 ;2.一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂,无 锡 214026 ) 摘要:针对 4102ZLQ 柴油机润滑系统存在的摇臂轴承供油不足以及磨损严重的现实问题,提出一种新的摇臂轴承供油方式。 结合理论分析、仿真模拟以及试验验证,对该柴油机润滑系统进行研究分析。研究结果表明,机油压力仿真结果与试验值趋 势一致,最大误差在 8 %以内,证明了仿真模型的准确性;改进后摇臂轴承处稳态压力相比于原机增幅明显,最大达到了 74% ; 摇臂轴承处机油流量与原机相比平均增幅 9% ;摇臂轴承处油压波动幅度减小,平均油压约为 70kPa ,比原机提高近一倍; 进排气摇臂轴磨损量分别比原机下降约 93%和 84% 。研究轮式移动机器人运动学建模方法问题 关键词:柴油机;润滑系统;摇臂轴承;数值模拟 中图分类号:TK421. 1 Optimization Analysis of Rocker Arm Bearing Oiling Structure of Turbocharged Inter-cooled Diesel Engine GONG Wei1 LIU Quan 1 ZHANG Qing-qiao2 DONG Fei 1* (1.School of Automobile and Traffic Engineering,Jiangsu University ,Zhenjiang 212013, China;2. Wuxi Diesel Engine works ,Wuxi 214026,China ) Abstract: Aiming at the practical problems of the rocker bearing oiling shortage and severe wear of 4102ZLQ diesel lubricating system, a new kind of rocker arm bearing oiling method was put forward. Combining theoretical analysis with simulation and experimental verification, the diesel engine lubrication system was analyzed. The results show that the simulation and the experimental values of oil pressure have the same trend, and the maximum is less than 8%, therefore the accuracy of the simulation model is proved. Compared to the original engine, the steady pressure growth of improved rocker bearing increases obviously, the maximum pressure of which reaches 74%; the average oil flow rate growth of rocker arm bearing increases 9%; the transient pressure fluctuation of rocker arm bearing decreases and the average pressure is about 70 kPa which is nearly doubled; the intake and exhaust rocker arm shaft wear volume decreases about 93% and 84% respectively

文档评论(0)

bb213 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档