矿山遗弃磁铁矿资源回收工艺的研究及生产实践.pdfVIP

矿山遗弃磁铁矿资源回收工艺的研究及生产实践.pdf

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Suppl. 金 融 辞 灿 增刊 June20Il 翻【ETAL囊酊NE 2。11年6旯 矿山遗弃磁铁矿资源回收工艺研究及生产实践 王陆新 (鞍钢集团矿业设计研究院) m后,矿岩交接部位矿、岩混合情 摘要鞍钢矿业某大型矿山受矿体构造复杂性影响,在采矿部位达到一160 况较重。至使该处矿石不得不与岩石一起抛弃,造成资源的流失和浪费,研究采用干式磁选工艺和设备回收排岩系统 遗弃的矿石资源,并针对回收矿石特性,采用阶段磨矿、粗粒抛尾、单一磁选一细筛再磨流程进行细磨深选,最终得到 研.20%以上的优质铁车鸯矿,工艺简单合理可行,提高了资源利用率和利用水平。 关键词磁铁矿废弃资源回收 鞍钢集团矿业公司某铁矿是大型露天矿山。矿 表I试验结果表明各部位排弃的铁矿石选别结 石属典型的鞍山式贫磁铁矿石,目前年产铁矿石约 果是与其性质相适应的。南帮东部高品位矿石属矿、 650万t,最低开采水平达到一246m。受矿体构造影 岩分层结构,干选提质效果最好;北帮低品位矿石为 响,在采矿部位达到一160m后,矿体组成和矿石性 矿、岩互层结构,干选提质效果较好;南帮低晶位矿石 质出现杂化现象,在矿岩分界线处多个采矿部位出现 属于矿、岩共生结构。铁矿物与脉石均匀分布。磁性分 低品位矿石、矿岩混合情况比较严重,铁矿物嵌布粒 布均匀.采用干选选别几乎没有提质效果,但精矿产 度更细,选矿难度加大,由于采场采用的是“竖分条” 率和金属回收率最高.采用于选工艺几乎可以全部回 采掘方式,致使在爆破过程中矿岩混合在一起.要回 收。 收这部分矿石,实际组织生产中存在很大难度,不得 实验室探索试验取得了金属回收率平均90%以 不与岩石一起抛弃。造成矿石资源的流失和浪费,通 上的较好选别指标,初步说明采用干式磁选工艺回收 过实验室矿石回收、工艺矿物学及选别工艺试验,确 该矿排岩中遗弃的磁铁矿石具有可行性。 1.2工艺试验结果与分析 定了从排岩中回收矿石及选别工艺技术方案,并通过 取代表性矿岩混合物料,采用CTDGl210F型大 技术改造在工业上获成功应用,较好地回收和利用了 块矿石干式磁选机。进行一段粗选及一粗一扫两段选 遗弃的磁铁矿石、减少了资源流失、提高了资源利用 别工艺干式磁选试验。筒表分选区磁感应强度300— 率。 320 nat,分选矿石粒度上限350mm。 1试验研究 1.2.1一段选别试验 1.1实验室探索试验 在不同的带速及分矿板距离条件下进行一段选 取3个代表性矿岩混合部位矿样。进行试验室干 别条件试验,得出最佳选别条件:带速2.45m/s,分矿 式磁选探索试验,结果见表l。 000 板距离l nllTl,选别指标:原矿品位20.8l%,精矿 表1 试验室探索性干式磁选试验结果 %

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