半钢冶炼轴承钢氧含量控制.pdfVIP

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  • 2015-07-29 发布于安徽
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⑦受半锕成分影响-半钢冶炼过程渣巾sioz含量微量,造成转炉渣熔点升高,如罔2红色部分,熔点较 高,吹炼过程返干严重,脱:P]效果较低,最终造成补畋,钢水过氧化。 蛩 目2 ooqA120,*i目目 如表l所示t半制C、Si、Mn含量较低,转炉吹炼过程造渣_;蹙温度控制较为困难,终点控错较铁木直接炼 钢较盖。我公司2009年开始采用半钢冶炼轴承锕终点数据如表2所示 2‰木、{镕琼镕*A”& 如表2所不·刚开始采用半钢冶炼轴承铜时-终点控制较差,终点氧含量控制较高,约为600ppm,如图3 所示。3-成品钢中氧含量平均控制在11ppm,控制较差。为降低轴承锕钢中氧古量,我公司对降低半钢冶炼 轴承钢钢中氧音量做丁大量丁作最终将钢中氧古置控制在8pp左右(共计340个试样).最高108ppm。 3各工序氧含量控制 3 J转炉吹炼控错 为保证终点温度,提钒后采用半钢补加硅铁或碳化硅的方式增加热谭,同时增加转炉渣中SiO:古量,诵 整渣系·如罔2黄色部分所示-三7c渣系温度降低约20CC;吹炼过程为防止返干.适当增加金属球及锰矿加 ^量,保证畎炼过程不返干,提高脱

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