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- 2015-08-02 发布于山西
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600MW机组缺陷汇总及其防范措施
专业:汽机
序号
其他电厂基建遗留问题
锦能情况
防范措施
落实情况
缺陷分类
责任人
闭环情况
某厂高压密封备用油泵(SOB)直接安装在油箱上部,出口管道无放空管。
情况类似
联系设计院在油泵出口顶部管道接一根无阀门排空气管到油箱。
安装中落实(加装直径10mm不锈钢管)
安装
刘卫星
某厂汽动给水泵前置泵非驱动端轴承温度偏高(稳定在84℃)。
锦界无汽泵
注意电泵有无类似问题。
施工过程中加强施工管理,把好电泵轴承安装质量关
某厂1号、2号低压缸轴承座的附近各套装油管道(回油管道)上无观察窗。
联系物资部,通知监造单位、制造厂增加管道回油观察窗。
监造中落实
设备
时瑛
上汽#2轴振探头靠近高压缸进汽侧轴封距离为120mm处,温度高达200度,轴振带跳机保护,影响机组稳定运行。
联系物资部,通知监造单位、制造厂改进设计。
某厂盘车啮合齿轮喷油电磁阀故障,引起盘车啮合齿轮断油,保护罩局部温度高。
施工过程中在喷油电磁阀增加一旁路(手动门)。电磁阀性能不可靠。
安装旁路手动阀,同时更换性能可靠的电磁阀
时瑛 乔日平
某厂A、B小机轴封供汽压力低,原因是小机轴封供汽汽源来自主机低压缸轴封供汽母管,小机轴封供汽管道上布置有ф5节流孔,造成小机轴封供汽不足,影响真空。
可以不考虑小机,但主机轴封供汽不足也会影响真空。 主机到货后检查轴封管道是否畅通。
本工程轴封供汽已采用调节阀,无节流孔板
某厂空侧密封油排油烟机位置设计在汽机6.7m平台,而密封油空侧回油箱布置标高约13m,这样布置排油烟运行过程中管道内的油不能返回油箱,且油分离器布置在下部,不能起到分离作用,造成油分离器前管道排油量大。
无此问题
密封油排烟风机安装在 13.7m。
本工程密封油排烟风机已布置在13.7m
设计
某厂主机低压轴封喷水减温管管径太大,减温水压力高,调整门无法正常调整(上汽厂配套),后在减温水调门前增加一节流孔板,降低供水压力。
视运行情况在减温水调门前增加一节流孔板 ,降低供水压力。
在调试中落实
某厂高压旁路减压阀后管道较长,管道布置水平段长,疏水不畅
设计院充分考虑高压旁路管道暖管运行时疏水,如果管道布置不合理应改进。
已核查设计图纸,设计时考虑合理布置疏水点
某厂1号机电动给水泵电机轴承油内漏,造成电机线圈污染,打开电机轴承盖及电机侧面盖板,对油档及线圈等进行检查处理。
设备监造时注意控制油封间隙,安装时按厂家要求调整间隙。
安装中核查油封调整间隙
某厂B小机油箱排烟风机电机振动大,振幅达到96um、振速为9.4mm/s
锦界无小机
视运行情况调整叶轮动平衡。
调试中落实
某厂前置泵A、B轴承室漏油。前置泵A、B自投运以来,存在两端轴承室油档漏油,造成油室油位下降,检修人员须在短时间内补充润滑油,才能保证前置泵正常运行。
制造和安装过程中确保油封间隙符合厂家要求。
设备监造和安装中落实
某厂4#级高压内缸底部定位立销脱落
安装时对汽缸内部的定位块进行专项检查,确保调整垫块的焊接质量。
安装前注意检查
设备 安装
首次启动循环水泵时泵体排空气不畅,排气时间十分长且声音尖锐,经过多次试验后更改排空气阀节流孔板直径为φ15mm,泵启动排空气顺畅。
无此情况
水泵本体排空气管道应畅通,直径合适。
锦界无循环水泵
某厂定冷水装置设计成匡架结构,定冷水泵振动问题不好解决,装置太靠墙,过于紧凑不便于运行操作和检修维护。
设备监造时注意水泵单体的振动指标;设计布局考虑检修通道。
设计已落实
设备 设计
某厂#1、2机组没有设计循环水系统二次滤网。
增加二次滤网的设计。
本工程无循环水,辅机冷却水设计有二次滤网
某厂汽机循环水坑没有永久排污泵,不具备排污能力。
我厂为辅机循环水泵,考虑永久排水泵。
已经落实。设计有永久排水泵
某厂#1、2机组汽轮机高压缸导管疏水原设计为#1、3导管疏 水经一根管道、#2、4导管疏水经一根管道未经疏水扩容器而直接接至主机凝汽器,#1、2导管又有一路分别排到疏水扩容器。这种设计针对运行控制方面是不合理。
将#1、3 和 #2、4导管疏水经两根疏水管道排到1A疏水扩容器。
已协调设计院按要求设计
某厂凝汽器高水位放水直接排到300m3凝补水箱,未考虑凝汽器水质不合格时的排放,水质不合格时无排水点,只能在凝汽器低部静压放水,严重影响机组的启动时间。
联系设计院增加一路排水排到回收水池。
设计院已按要求设计,凝结水水质不合格时从5号低加后排放,同时由锅炉上水
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