SAWH钢管精焊驱动辊成型角零位校正系统的研制.pdfVIP

SAWH钢管精焊驱动辊成型角零位校正系统的研制.pdf

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
金属学与金属工艺

SAWH钢管精焊驱动辊成型角零位校正系统的研制 陈 亮,王从旭 (中国石化集团石油工程机械有限公司沙市钢管厂,湖北 荆州 434001) 摘 要:指出螺旋缝埋弧焊管精焊工序驱动辊的成型角度存在零位飘移问题,为此研制了校正系统,介绍了 该系统的硬件架构和软件设计,详细描述了实现成型角零位校正的PLC控制程序。经试运行表明:该系统性能可 靠,对成型角的零位校正效果明显,操作简单 ,能提高焊接质量和自动化水平。 关键词:螺旋缝埋弧焊管;精焊工序;驱动辊 ;成型角度;零位校正;PLC控制程序 中图分类号:TG335.75 文献标志码:B 文章编号 :1001—2311(2014)01—0045—05 R &D ofZeroCorrectionSystem forDriving RollFOrmingAngleofSAWH PipeFinishWeldingM CHEN Liang,WANGCongxu (ChinaPetrochemicalCorporationShashiSteelPipeWorks,Jingzhou 434001,China) Abstract:Describedinthepaperistheissueofofrminganglezerodriftingofthedrivingrollasused in the finishingweldingprocessfortheSAWH pipe,and thehardwarearchitectureandsoftwaredesign Ofthecorrection system asresearchedanddevelopedforfixingthisproblem.AlsodetailedhereisthePLC controlprogram whichis usedofrrealizingzerocorrectionofthesaidformingangle.Thetrialoperationofthecorrectionsystem showsthatit featuresconsistentperformance,remarkableeffectivenessofzeroadjustmentoftheofrmingangle,andeasy operation,beingcapableofenhancingweldingqualityandtheautomationleveloftheproductionline. Keywords:SAW H pipe;finishingweldingprocess;drivingroll;ofrmingangle;zerocorrection;PLCcontrol program 在 SAWH(螺旋缝埋弧焊)钢管精焊生产过程 伺服电机实际进行角度调整时,是通过编码器脉冲 中,由SEWMDX61B变频器对驱动辊伺服电机进 计数来确定角度的,换成角度计算时会有四舍五人 行角度驱动控制。但在使用过程中发现 ,在 SEW 的累积,造成累积角度误差;其二,驱动辊加工质 MDX61B变频器(简称SEW 变频器)使用一段时间 量和精度不高,如内齿轮等的加工误差会造成机械 后换零位档位时,驱动辊不能完全回归零位,存在 累计误差。二者都可以通过对伺服电机控制器的角 一 定飘移,这会导致在按预设的成型角度焊接钢管 度编码器重新进行零位校正来解决,其校正周期视 时,实际成型角度已不是所要求的成型角度,从而 现场生产时的实际情况而定。 影响焊接质量。为解决此问题,有必要采取零位校 正措施,保证在焊接钢管时驱动辊的角度没有飘移。 2成型角零位校正系统硬件 电路设计 SAWH钢管精焊驱动辊成型角零位校正系统由 1精焊驱动辊零位漂移原因分析 西门子上位机MP337、可编程逻辑控制器 s7—315/ 驱动辊零位漂移的主要原因有两个 :其一,在

文档评论(0)

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档