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金属学与金属工艺

2013年 8月 机床与液压 Aug.2013 第41卷 第 16期 MACHINE TOOL HYDRAULICS Vo1.41No.16 DOI:10.3969Zj.issn.1001—3881.2013.16.060 立式板料折弯机改造及PLC控制系统设计 王晓丽 (淮海工学院机械工程学院,江苏连云港 222005) 摘要:针对某立式折弯机存在的主要问题,进行了液压原理的改造,改造后的液压系统性能得到很大程度的提高。采 用压力继电器和行程开关等电器元件,利用可编程控制器代替传统的继电器,很方便地实现了自动控制。 关键词:立式折弯机 ;可编程控制器 ;自动控制;改造 中图分类号:TP3 文献标识码:B 文章编号:1001—3881(2013)l6—193—2 折弯机能将板材加工成各种角度,是一种非常广 动减小,但进给速度不能调节。 泛的机械加工设备。作者针对文献 [1]中的折弯机 (4)在液压缸8向下运动过程中,如突然遇到 的液压原理进行了改进 ,提高了生产效率和性能。由 故障或受到冲击 ,液压缸有杆腔形成负压 ,油箱中的 于折弯机动作频繁,而继电器在频繁动作下寿命较 油会倒吸进入液压缸有杆腔,导致空气进入系统,影 短,可靠性差 ,进而把原来继电器控制改为PLC控 响运动的平稳性。 制,抗干扰能力增强,增加了可靠性和适应性,改善 (5)在快进开始、快进转工进、快速返回动作 了继电器控制器的不足。 切换时,没有安装行程阀或压力继电器 ,控制不方 1 液压原理图改造前后对比 便。 1.1 改造前的液压系统存在的问题 1.2 改造方案 改造前的液压系统原理图如图1所示。 改造后的液压原理图如图2所示。 R 阀 l一 油箱 2、1卜 单 向阀 ,一两位 四通块 向阀 4一减压 网 5、9、l6一单向节流阀 6一压力继电器 7、l1一液压缸 8一三位四通换向阀 lO一两位三遥换向阀 l3一溢流阀 14一变量泵 1卜滤油器 17--压力表 图1 改造前的液压系统原理图 图2 改造后的液压系统原理图 从原理图和实际使用中的情况可看出,存在以下 针对以上存在的主要问题,主要从以下几个方面 问题 : 进行了改造: (1)在快进过程 中,换 向阀工作在右位 ,单向 (1)加入了两位三通电磁换向阀10,在快进过 顺序阀虽起到平衡活塞重力的作用 ,但快进速度慢, 程中,液压缸为差动联接,下行速度提高1倍。 工作效率低。 (2)在液压回路中增加 了夹紧工件 的功能,利 (2)夹紧板料需要特殊的装置,增加了成本。 用液压缸7及相关回路夹紧工件。 (3)工作进给时油压升高,变量泵2的流量 自 (3)在工作进给时,增加 了速度调节功能,通 收稿 日期 :2012—06—25 作者简介:王晓丽 (1978一),女,

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