发动机冷磨试验台的研制.pdfVIP

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发动机冷磨试验台的研制.pdf

◇科技论坛◇ 科技 向导 2011年第09期 发动机冷磨试验台的研制 王玉峰 (临盘采油厂特车大队 德州 临邑 251500) 【摘 要】在发动机大修结束后,需要进行调试,即使性能良好也必须对其进行空载试验,才能装车上路。为了比较发动机大修后的各种参 数是否符合要求,特别是发动机在更换 了缸筒、活塞、轴承等配件后,为了获得更好的配合间隙,一般都要将发动机进行无载荷冷磨,使缸筒、活 塞等的配合间隙达到最佳。 【关键词】无负载;冷磨合;试验台 1.发动机冷磨作业的重要性 试验台的驱动装置为 相异步调速电动机 ,利用此电动机可以根 发动机经过大修后,大部分零仆经过修理或更换 ,如汽缸,活塞、 据磨合的不同阶段恒转矩调整转速 电动机的电压为 380伏,转速为 活塞环、曲轴、轴承等.这些主要零件虽然经过精加 I零什的尺寸精 0—1460转/分,功率为 15千瓦。电动机型号为YCT225—4B。 度、形位公差、表面粗糙度等均已达到技术要求,仉在零什表面仍会留 YCT系列电磁调速电动机(以下简称调速电动机)是一种控制简 有加工痕迹 、行位误筹 以微观角度来看,fJ5会存在币直度、平十亍度、圆 单的交流无级调速电动机.由交流三相异步电动机.涡流离合器(亦称 度、圆柱度及表而粗糙度等微量缺陷,加之 合副的健配误差,使各配 电磁转差离合器)和测速发 电机组成 合副的实际接触而只发牛在局部.而不是整个表面接触 因此,未经配 YCT系列 电磁调速异步电动机 的无级调速是 由电磁铁转差离合 合的各配合副 其实际接触面积 比 想的接触断私{受小僻多 fljf-接 器来完成的.它有两个旋转部分.圆筒形 电枢和爪形磁极.两者没有机 触面积小.单位面积上的 力将增大.如果此时发动机 即进人全负 械联接 .电枢 由拖动 电机带动并与同步旋转 ,当激磁线圈通人直流电 荷运转.在高速大符台的情况下.局部接触点将受较大的集 载简.再 后,T作气隙中产生磁场.电枢切割磁力线产生感应电势并形成涡流, 过大的单位压力F.接触点的油膜将遭到破坏.是金属之n=JJ直接接触. 涡流产生的磁场与磁极磁场相互作用.产生电磁力,使爪形磁极和 产生剧烈麝损 .磨下的金属 央存零件的摩擦而之问.又将引起嵌 电枢作同一方向旋转 (但始终保持一定的转速差),从而输出转矩 ,输 入 、划痕等一有 接触点还全 此广:生高温 .发生粘着睹损 .卣到零什 出轴转向与拖动电机方向一致 .改变激磁电流的大小,可以方便地调 表面灼烧 或严雨托伤等.. 此新装配的发动机必须进,丁蝤合 节输 出转速 磨合的 日的是提高配合零件的表而质量 .以最小的磨损和最小的 YCT系列 电磁调速异步电动机的特点: 磨合时问.尽快的建 起适合于T作条件要求的配合丧而 .防止破坏 3.I.I交流无级调速 .具高速度负反馈的自动调节系统.速度变化 悒管损 .延长发动机 的他JH寿命 脐合过 还tq以榆杏装配 f1的 半低于 3%。 错误和缺陷.按要求对各个t调部位进行调磐 ,使 【作关系更 凋 保 3.I.2结构简单、使用维护方便、价格低廉。 证发动机的修理质量 3.I.3无失控区、调速范围广,最大可达 IO:I 2.现状调查 3.1.4控制功率小,便于自控、群控、遥控。 我大队拥有乍辅 93台,f1]r 辆老化 、路况筹、1.作 境 劣等 3.I.5起动性能好 .起动力矩大.起动平滑 原L^j,造成每年大修发动机 t台序彳ll发动机大修后 十更换活塞、活 3.2转动装罱 寨环,缸套或者更换f}f1轴 、轴 瓦、符轴承等,部需吊装到乍一Lx4发动机 通过 “v”型皮带与发动机 曲轴带轮相连,并可通过张紧轮调整传 调试,成功后直接 J 使川.不成功就需 蓖新将发动机吊F_~It修 .该 动皮带的松紧.从而达到传动的要求 操作存在诸多弊端:

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