高速钢刀具非正常损坏的失效分析.pdfVIP

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金属学与金属工艺

维普资讯 表2 内、外国滚道淬火硬度(IⅡ )对照表 Table2 Hardnesscompra isonbetweeninsideandoutside slewingbearing 测试点 l 2 3 4 5 6 内 里口 57.0 57.5 58.O 58 58.5 57 圈 中间 59.0 58.5 59.0 6O 60.5 59 外 口 57.5 58.O 58.5 59 58.5 58 外 里 口 59 58.5 58 58 59.5 57.5 圈 中间 60 59.5 59 6O 6O.5 59.0 图2 感应器与滚道面不葸图 外 口 57 58.5 59 58 59.5 58.5 Fig.2 Schemeofinductorandrollingsurface 2 分析讨论 (4)提高淬火介质浓度,调整淬火加热温度 (1)粗车后进行退火,能有效地降低切削应力, 将聚乙烯醇淬火液浓度提高到0.28%,将淬火温度 工件在精车后,变形量相对较小,有利于淬火。 提高到930℃,校正滚道移动线速度,调整感应器、喷 (2)改进感应器的结构形式,将单匝改为双匝, 水器与滚道的耦合间隙。在滚道外部增加附加喷 使磁力线密度增加,减少了磁力线在空气中的逸散 水,防止冷却不足。开始淬火时,先试淬一小段,检 损失,提高了加热效率;使喷水器出水呈一定角度, 查有无裂纹、硬度是否合格,直至符合要求。 缓和了出水压力,降低产生裂纹的可能性;采用附加 最终确定工艺参数如下:变压器匝比14:2,电 喷水,防止工件因冷却不足而造成硬度偏低。 压590V,电流90A,功率因数cos中=0.95(超前),功 (3)提高聚乙烯醇淬火液浓度,降低淬火液在 率40kW,滚道移动线速度为180mm/min,感应器与 (200~300)oC之间的冷却速度,防止原始组织粗大 滚道耦合间隙为 1.5mm,喷水器上端距离感应器下 的毛坯淬火时出现裂纹。 端位置为40mm。淬火时随时观察加热温度,以调 (4)提高加热温度以获得较为均匀的淬火组 整十字滑台手轮,保持感应器与滚道面的耦合间隙 织。原始组织越粗、加热速度越快,奥氏体中碳浓度 不变。

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