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金属学与金属工艺

维普资讯 2006No.2 重 型机 械 ·53 - 140卧式带导盘锥形辊穿孔机的改造 陈 峰 ,李晓强 ,王艳平 (1.西安重型机械研究所。陕西 西安 710032;2.太原科技大学,山西 太原 030024; 3.西安新华印刷厂,陕西 西安 710077) 摘 要:本文针对某厂锥形辊穿孔机在使用中暴露的一些问题。从生产实际出发。进行了适当的 改造。改造后效果 良好 ,为类似机组的设计提供了参考。 关键词 :导盘;穿孔机;改造 中图分类号:TG335.7 文献标识码 :A 文章编号:1001—196x(20o6)02—0053—03 Rebuildingfor.}.140horizontaltoteingdiscCTP CHEN Feng,LIXiao-qiang,WANG Yan-ping (1.xi’anHeaveyMachineryResearchInstitute,Xi’813.710032,Chian;2.TaiyuanTechnology University。Taiyuan030024,China;3.Xi’anXinhuaPrintery,Xi’an710077,China) Abstract:Aimingattheproblem inCTPofsomefactory,basingonindustrypractice,pmprietyrebuilding measureisgivenOUtinthispaper.Whichgainedremarkableeffectinpractice. Keywords:toteingdjsc:CTP;rebuild 1 前言 2 原穿孔机的基本情况 某厂引进的锥形辊带导盘穿孔机已经运行 2.1 技术数据 有十余年,经常发生导盘高边蹦边事故以及穿 主电机功率(单辊) 1500kw 孔节奏不能满足后续工序生产要求的工艺缺陷; 轧辊最大轧制力 3×10N 而且由于管坯和顶头对中率偏低,毛管壁厚偏 导盘最大轧制力 0.8×10N 差较大。为了能够顺利生产高质量的毛管,结 轧辊最大转速 175r/min 合生产实际,分析了造成上述缺陷的原因,并 顶杆小车运行最高速度 3.5m/s 针对性的给出了改造方案。改造后的穿孔机导 2.2 设备组成及其主要功能 盘高边蹦边事故几率明显下降,毛管质量和穿 原穿孔机主机采用轧辊水平,导盘立式布置 孔节奏有了显著的提高。生产实践证明改造是 的方式。设备主要由入 口台、穿孔机主机座、主 合理的,为新上和改造类似机组提供了良好的 传动、左右轧辊压进装置、上下导盘的压进以及 设计经验。 附属的锁紧装置组成。入口台主要使穿孔管坯和 轧制中心线对正并尽可能抑制穿孔过程中管坯的 弹跳。主传动驱动轧辊对咬入的轧件进行周向轧 收稿 日期:2005—11—

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