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金属学与金属工艺
维普资讯
2oo7NO.1 型 机 械 ·25-
装置的配置和设计符合工艺和试验要求。 取不同的防腐措施,防腐效果满足系统运行要
(1)吸收塔阻力损失在2150Pa左右时,脱 求,等待长期运行考验。
硫效率已超过90%,该工况可作为经济运行状 (7)由于冷却器内冲洗水的设置,该段内无
态。阻力损失在2750Pa以上时,脱硫效率均在 明显结垢现象发生。冷却器的设置有效避免了吸
98%以上,甚至接近零排放。综合比较,阻力损 收塔内干湿交界面上腐蚀和结垢情况的发生,塔
失维持在2100~2300Pa时,能保持较高的脱硫 内运行情况良好,无明显阻力上升现象发生。在
效率和较好的经济性。 浆液输送管道及石膏排出管道的弯管处,均无结
(2)最大处理烟气量为设计工况烟气量的 垢和堵塞现象,管路流量和压力稳定。
1.5倍;系统调节 、控制措施简单,在烧结烟气 (8)除雾器运行效果好。试验中发现,除雾
量波动变化大的情况下,能保证脱硫 、除尘效率 器后级折板上无明显液滴,这为除雾器结构的进
始终保持在较高的水平,具有较好 的 自适应 一 步简化提供了依据。除雾器负荷的降低,使冲
能力。 洗水频率和冲洗水流量也得以降低。
(3)冷却器独立设置且运行 良好。冷却器的 (9)系统废水排放量低。由于烧结烟气中
独立设置不仅保证了进入吸收塔的烟气温度降到 S0 浓度较低 ,因此 cl富集程度不高,与电厂
8Occ以下,确保了玻璃钢吸收塔的热安全性, 湿法脱硫相比,废水排放浓度和频率均更低。废
并为脱硫反应提供了最佳的反应条件;而且除尘 水经测定达标后安全回用。
器未除掉的细粉尘很大一部分在该段除掉,从而
7 结论
防止了塔内的结垢堵塞,提高了石膏的品位。
(4)不同工况条件下,除尘效率均可以达到 综上所述,试验表明整套装置的脱硫效率、
95%以上,某些工况脱硫后排尘浓度极低,无法 阻力损失等关键参数均达到或优于设计要求 ,对
测出。 大流量低浓度 (SO:浓度低于500nag/m)难处理
(5)石膏晶粒颗粒度大,结晶程度高,流程 的烧结烟气具有较好的脱硫、除尘效果,达到了
中选用离心式脱水机一次脱水,满足石膏利用 预期的试验装置建设 目的,完全可以满足烧结烟
要求。 气脱硫的要求。该装置的烟气处理能力和设备结
(6)针对不同设备、不同运行工况时腐蚀条 构设计对于大生产系统的应用已具有足够的代表
件的差异,对增压风机后烟道、冷却段、吸收塔 性,得出的试验结果和相关参数可以支撑大型烧
体、除雾器及各种罐、槽、浆液输送管道分别采 结脱硫工程建设。
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