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金属学与金属工艺
维普资讯
2008年第 1期 铸 造 设 备 研 究
2008年 2月 RESEARCHSTUDIESONFOUNDRYEQUIPMENT Feb.2008 Nol
· 生产技术 ·
17m3渣灌车大齿轮粘砂缺陷的分析及防止措施
李 健
(鞍钢集团铁路运输设备制造公司,辽宁 鞍 山 114032)
摘 要:分析了17m3渣灌车齿轮粘砂缺陷产生的原因,并制定了相应的工艺改进措施,这些措施在生产中
应用后,基本上消除了粘砂缺陷,铸件一次交检合格率由15%提高到95%,取得了明显的经济效益。
关键词:渣灌车大齿轮;粘砂;防止措施
中图分类号 :TG245 文献标识码:B 文章编号:1004—6178(2008)01—0036—03
M etalPenetrationDefectAnalysisandPreventingMeasuresfor
theGearWheelof17m3ResidueFillingVehicle
L/Jian
(AngangGroupRaitag~EquipmentBuildingandRepairingCorporation,AnshanLiaoning114032,China)
Abstract:Thereasonsofmetalpenetrationdefectforthegearwheelof17m residuefillingvehicleareanalyzed.Th eprocess
improvingmeasuresare putofrwardandputintoproduction,whichmakespass—rateincreasedfrom 15% to95% andgetsatisfiede—
conomybenefit.
Keywords:thegearwheelofresiduefillingvehicle,niensand,preventingmeasures
冶金运输设备 17m渣灌车是我公司研制开发 mm,零件重量为2200kg,T形断面,厚壁类铸件 ,
的主导产品之一 .其传动机构中大齿轮和安装在 齿面不允许存在斑点、毛刺、粘砂及裂纹缺陷。材质
车体上的齿条啮合,齿部技术条件要求直接铸出, 为ZG310—570,化学成分要求为 :(c):≤O.40%~
且不允许存在任何铸造缺陷,工艺复杂度很高 , 0.50%;w(Si):≤O.20%~O.50%;w(Si):≤O.50%~
在试生产过程中发现在齿根部粘砂现象严重 ,需 0.90%;(P):≤O.04%;1)‘(S):≤O.04%。热处理后
要动用电弧气刨清理.由于铸齿部渐开线齿廓呈 叮b≥570MPa,叮≥310MPa,6≥15%, ≥21%,成品
曲面形状.电弧气刨清理难度很大.常出现齿廓 交验时需要用样板检测齿部形状及尺寸。
表面被清理成缺肉现象 .造成装配时和齿条啮合 造型方法为木型实样.采用水玻璃硅砂手工造
不好或啮合不上 ,需要重新进行焊补修复 ,造成 型、制芯。分型面如图2W所示 ,铸件全部放人下砂
了人力、物力浪费,同时严重的影响生产进度 , 箱内,铸齿部组芯形成,顶部设置 5Omm冒口一
因此.消除粘砂缺陷成为齿轮生产中必须解决的 个,采用阶梯式浇注系统,浇注时金属液从铸件底
问题。经过铸造技术人员认真讨论分析,总结出 部、顶部进人砂型型腔,采用 5t碱性电弧炉熔炼 .
了齿轮产生粘砂缺陷的影响因素,并有针对性的 出钢温度为 1620oC,浇注温度 1520oC。浇注后48h
制定了解决措施 .在正
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