BS305箱体铸造工艺的改进.pdfVIP

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金属学与金属工艺

维普资讯 2005年第3期 铸 造 设 备 研 究 2005年 6月 RESEARCHSTUDIESONFOUNDRYEQUIPMENT Jun.2005 No3 · 生产技术 · BS305箱体铸造工艺的改进 刘卫华 。赖克更 (广西柳工机械股份有限公司,广西柳州 545007) 摘 要:概括 了BS305箱体的特点,分析原3-.艺产生铸造缺陷的原 因。通过新旧两种3-.艺的对比,介绍 树脂砂生产 BS305箱体中解决气孔、夹砂、尺寸偏移等铸造缺陷的3-.艺方法以及合箱采用凹凸定位和砂芯导 向定位的特点。 关键词 :变速箱体;四箱造型;二箱造型;气孔 ;尺寸偏 移 中图分类号 :TG242、3 文献标识码 :B 文章编号 :1004—6178(2005)03—0025一O2 BS305变速箱体是轮式装载机的核心零件 ,其 上箱 结构复杂,毛坯的质量要求高,不允许有气孔、夹砂 、 缩松、冷隔等缺陷。毛坯外形尺寸 1089×589×615 上中箱 (mm),材质为 HT200,毛坯重约 300kg,基本壁厚 上中箱 12mm,局部最厚处有 85mm,属中大薄壁件。由毛 中箱 坯的结构特点决定了铸造工艺的复杂性 ,而且不可 避免地有夹砂 、气孔、冷隔、尺寸偏移等缺陷的产生。 为了最大限度地减少铸造缺陷的产生,对 BS305变 A 速箱体的铸造工艺进行 了不断改进,由四箱造型到 目 二箱造型 ,使废品率不断下降,最终取得了比较满意 — .∈ 三三} 的结果。 1 改进前工艺简介 图 1 改进前工艺图 1.1 工艺特 点 如图 1所示 ,分上箱、上中箱、下中箱、下箱。上 真细致的解剖分析。认为原工艺存在许多不合理之 箱为平盖箱 ,内腔由12个泥芯形成,内浇道开在上 、 处 ,导致 了缺陷的产生。 下中箱之间的箱体侧面,65omm直浇道,∑F直: 1)采用树脂砂无箱造型将不可避免地有大量 ∑F横:∑F内=2:1.6:1,为封闭式浇注系统,采 气体产生,所以泥芯及外模型腔的排气则为工艺设 用定位销定位 ,上下两中箱无定位。生产方式为树 计时需考虑的重点。改进前工艺为 四箱造型,合箱 脂砂无箱造型 ,砂块外模采用水基涂料淋涂 ,经烘道 时易造成型腔错位 ,使上箱各出气冒口位置与型腔 发生偏离,造成排气不畅。且原出气 冒口设计数量 烘干。泥芯刷醇基石墨涂料 ,进烘窑烘干。 采用此工艺进行生产 ,废品率一直居高不下,最 偏少 。 高时达到42%,一般维持在2O%~3O%之间,严重 2)泥芯数 目多(12个),下芯过程复杂 ,泥芯定 制约了生产。产生的主要缺陷有气孔 (主要分布在 位不准 ,操作工劳动强度大,易产生夹砂 、偏芯等缺 方头上部及与壳体联接处法兰部位)、夹砂 、尺寸偏 陷。 (外反馈 130mm加工尺寸偏严重),其中气孔缺陷 3)泥芯头与芯座的间隙过大,单边 1mm~1.5 占到了废品总数的50% 以上。 mm,易造成铁液进入泥芯,封堵铁液出气通道 ,产生

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