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- 2015-08-14 发布于未知
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一般工业技术
维普资讯
焦化工程循环氨水管道质量控制浅议
周玉前 王 建
(河北省安装工程公司,石家庄 063000)
摘 要:通过工程示例,对一起质量事故分析和探讨。
关键词:螺旋焊管;氨水介质;质量
中图分类号:TE973.8 文献标识码 :B 文章编号:1002—3607(2007)10—0043—01
焦化循环氨水主要作用是冷却集气管同时带走部分 原因分析:由表中可以看出原管机械性能不合格是
焦油,因此它的运行正常与否直接影响集气管的寿命和 次此事故的主要原因。但通过观察拉力试件断口(图2、
焦炉的正常运行。当前在循环氨水管道材料的设计选用 图3)发现,原管试件靠近介质一侧的焊缝热影响区已形
上大都采用螺旋焊管,虽然节约工程成本、缩短施工周 成l~l_5mm深的腐蚀裂纹,导致其机械性能下降,并且
期,但通过生产也暴露出螺旋焊管在氨水介质条件下存 无明显塑性变形 (图4)。
在的质量缺陷,下面就我们处理的一起典型的质量事故
进行分析和探讨。
某焦化厂运行半年多的循环氨水管道从螺旋焊缝 ■一
处突然发生进裂,如图1。其管道规格 530X8,材质 图2试件断口 图3试件断口
Q235-A,当时的操作压力为O.7MPa。
图1开裂的螺旋焊缝 图4母材与焊缝试件比较
我们对截取原管和未用新管的化学成分、机械性能 结论:由于螺旋焊管焊缝未进行消除应力处理,在
进行比较如下: 氨水介质中产生非常严重的应力腐蚀裂纹,焊缝机械性
表1原管母材化学成分 能下降,使焊缝产生脆性断裂倾向,最终在受到局部干
\ 内容
项目\ C S Mn S P 扰的情况下造成失稳 ,造成管道沿焊缝方向进裂,是此
材质单 0.15 0-22 0.38 0.010 0.022 次事故的根本原因。
标准要求 0.14~0.22 ≤0.3 0.3~0.6 ≤0.05 ≤0.045
思考与建议:由于氨水介质对焊接应力的敏感,加
实际检测 0.185 0.19 0.44 0.028 0.015
结 果 合格 合格 合格 合格 合格 之螺旋焊管焊接参数中焊接电流较大,加大了焊缝的焊
表2母材及焊缝机械性能 接应力及金属结晶粒度,导致焊缝的腐蚀愈加严重。因
\ 内容 实验值 标准值 拉断 延伸率 结果 此在设计时应选用无缝钢管或退火状态的焊接钢管:安
项目 \ \ (MPa) (MPa) 区域
原管母材 410 装时要采用氩弧焊打底、电弧焊填充、盖面的焊接形
抗拉强度 ≥375 母材 合格 合格
式,打底和填充尽量采用小的焊接线能量i现在循环氨
原管焊缝 345
抗拉强度 ≥375 热影响区 不合格 不合格 水设计一般为几座焦炉配套,而往往生产前期只为一座
新管焊缝 410
抗拉强度 ≥375 母材 合格 合格 或部分焦炉的供应,所以应尽量降低泵出口压力,防止
附注.以上数据参考材质单及化验报告,标准为6B700—88 管道在长期憋压状态下工作。
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