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- 2015-08-14 发布于未知
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一般工业技术
维普资讯
硫酸工段转化器现场组装变形的处理措施
王冬文’张麦秋
(I.湖南中兴设备安装工程有限责任公司,湖南株洲 412.005;2.湖南化工职业技术学院,湖南株洲 412000)
摘 要:转换器在前期现场组装施工过程中出现了封头、隔板和筛板曲率达不到规范要求,裙座底板平面度和第一、
二节筒节组对后焊接变形大,以及底部封头拼装尺寸偏差超标。通过对其出现的质量问题进行分析,提出了
在每小块封头瓣上焊接两块相应曲率的临时加强梁,保证了整个封头、隔板和筛板在安装时正确的曲率;调
整组对工艺,采用分段错开焊接等措施,解决了转化器现场组装的变形问题。
关键词:转换器;现场组装;变形;措施
中图分类号:TQ111.16 文献标识码:B 文章编号:1002—3607(2007)05—0027—02
1设备结构简介 寸的限制,径向焊缝增多,焊接应力增加,刚性增大。
某厂硫酸工段转化工序的关键设备——转化器,由国外 受成型设备压制范围的限制,封头不能整体成型,且壁
某公司提供换热器和设计图纸(专利)及制造安装工 谁、 薄,压制弹性大;存在焊接应力,刚性大;导致成型的封头
质量控制验收规范。工程包括两部分:转换器的由制造厂分 瓣曲率达不到图纸的设计要求。
步制作并运输到安装现场,转化器和换热器的现场安装。 3.2裙座底板与筒节的组对,焊接
转化器总体结构复杂,接管、封头、隔板及筛板数量 裙座底板直径为@9530/@9130mm,厚度为25mm,分
多,封头 (最大球形封头直径达~9330)、隔板及筛板呈空 为20块下料,在现场组对焊接,由于板厚,焊口多,焊接变
间不连贯曲面结构,筒节与封头、隔板、筛板采用焊接方 形大,造成裙座底板平面度超标。
式连接,配合尺寸要求精确。筒节直径~9330mm,壁厚6~ 筒节的直径~9330mm,管口多,分片运至现场,在前
8mm,主要材料为SA240-304H,总重为73t。(见图) 期的施工中,施工人员没有严格按照国外某公司的安装手
册组对和焊接顺序施工,出现了焊缝宽度、高度达不到设
计要求、咬边、裂纹、气孔等缺陷。特别是焊接变形较大,
导致圆度、同轴度、垂直度超标。
4解决问题办法
4。1拆除第一节筒节和裙座底板
用等离子切割机将已焊接的第—节筒节和裙座底板切
开,并用吊车将其从设备基础吊到组对平台上,用砂轮磨光
机打磨、开坡口。
转换器结构示意图
4。2裙座底板与筒节的组对、焊接
2主要问题 将打磨好单面坡口的裙座底板在基础上组对成整
封头、隔板、筛板:压制的封头、隔板、筛板的曲率不 体,用垫铁调整平面度,合格后,进行点焊。点焊后,调整
符合图纸的要求。 12一M30地脚螺栓,调节裙座底板的平面度,合格后,在底
第一 板上划出筒节的内外径,分层焊接裙座底板与筒节两边各
节筒节组对、焊接变形较大,底部封头拼装尺寸偏差超标。 20mm的l9条径向焊缝。焊接完成后,用12一M30地脚螺栓调
3原因分析
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