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  • 2015-08-15 发布于重庆
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回转窑后结圈的原因分析及处理.pdf

NO.6.2008 。∥nH《婚 7—4 ‘口 训/r 回转窑后结图的原因分析及处理 张海青 (申丰水泥集团沃丰水泥有限公司,山东枣庄277300) 中图分类号:TQl72.622文献标识码:B 文章编号:1007—6344(2008)06—0017—02 O前言 某厂新建2500t/d生产线一条,窑系统为单系 列五级旋风预热器和管道式分解炉,窑头采用三风 以上三因素是引起窑内固定位置反复结圈的原因。 道喷煤管。生产线自点火后运行6个月来运行很不 具体分析如下: 正常,窑内经常出现后结圈,后结圈位置及长度均 (1)由于窑头煤粉输送风机选型偏大,造成煤粉 在窑内喷射速度过快、喷射距离过远。而窑头一次 较为固定,在28~33m处,长约4m左右。每次结圈 严重,厚度均为0.8~1.2m之间,被迫停窑。后结圈 风机选型偏小,喷煤管的内外风相对于煤风来说太 的形成速度较快,从窑尾负压及简体温度开始变化 弱,尤其是内风根本发挥不出旋流打散煤粉的作 起,到被迫减料运行直至停窑处理相隔只有8~24 用。使煤粉向前的喷射传播速度大大超过了向后的 小时的时间。 燃烧速度,造成黑火头较长、火焰不稳、循环火焰难 1 原因分析 以形成、煤粉充分燃烧区域后移一系列问题,这是 由于窑后结圈频繁,严重影响生产线的正常运 造成液相量提前出现的一个重要原因。 (2)由于三次风阀门开度过大造成窑内风速过 行。在对其窑后结圈产生原因及后结圈的结圈机理 进行了分析后,对导致后结圈部分重要工艺参数进 低、窑内憋风,与第一方面原因的共同作用,使热量 行了多次调整,但收效甚微,后结圈问题无法根除。 在窑后部过分集中,加速了后结圈的形成。 后结圈现象在很多厂较为普遍存在,形成原因大致 (3)在操作中为了加大窑内风速被迫加大系统 相同:因风或料的原因导致液相量提前出现而形成 拉风,不但后结圈问题没有解决,反而使原本由于 的长后厚窑皮。经分析了解,在原、燃材料方面的生 三次风过大已经产生的分解炉温度与五级预热器 1.03、/12.65~2.85、P1.35 1.55, 温度倒挂现象加剧。为了防止分解炉鹅颈管及五级 料质量KH0.99 预热器堵塞,被迫把分解炉温度低限控制。 细度80txm筛余12%;煤粉发热值5800~ (4)由于分解炉温度控制较低使生料分解率偏 6100kcal/kg、挥发份26%32%、灰份17%~22%、 低,加重了窑的负担。为保证熟料质量没有采取减 细度80斗m筛余8%、水分1.5;系统拉风量910转 料或慢窑的方法操作,而是加大窑头的喷煤量采取 (风机处理风量90000m3/h,额定转速950转);操作 时分解炉温度855~865℃控制,以上相关参数可以强烧。窑头喷煤量过大及窑内拉风不足使还原气氛 出现,生料中的三价铁还原为二价铁,降低了液相 看

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