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第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
迁钢一高炉中修恢复实践
贾军民赵青潘明铭裴立军赵瑞峰
(首钢迁钢公司)
摘要阐述了迁钢一高炉13天停风检修后的恢复过程,分析了恢复方案的得失,指出在处理长期休风高炉时,应围绕
加热炉缸、安全出铁这两个基本点来制定方案,操作中严格控制风量,防止损坏冷却设备。
关键词中修高炉恢复
修工作。此次检修的主要工作是降料面至风口带,进行炉内喷涂造衬,同时更换部分故障设备。8日6:40
高炉停风,按计划进行炉内侵蚀情况测量、喷涂、扒料及烘炉等工作。到21日提前完成高炉检修工作,
具备送风投产条件。
1送风方案的确定
高炉休风13天后,炉缸的渣铁已凝固,处于冻结状态。炉况恢复前期,炉缸中凝固的渣铁和新装入
的炉料都需要吸收大量的热。所以炉况恢复前期的重点工作是加热炉缸和料柱,尽快使炉缸的渣铁熔化,
为出铁创造条件。因为需要的热量较多,而高炉刚投产时风量较小,焦炭燃烧慢,蓄热需要较长时问。
同时,因炉缸渗透性差,送风后生成的渣铁不易渗透到炉缸下部,容易烧坏风口等冷却设备,操作中需
严格控制压差和实际风速。为此,恢复方案围绕这两个基本点进行了优化。
方案优化的要点有三个,一是送风开18个风口,南北铁口上方各开9个,风口面积0.2369m2。二是
装炉方案:净焦加至炉腰上沿、空焦加至炉腰以上6.5米、正常料负荷按2.50掌握。三是送风后焦炭负
荷加至2.86,矿批40吨,以稳定煤气。
2高炉恢复情况
2.1炉内操作
炉缸加热慢,焦炭迟迟不能达到着火点,直到11:55风口才全部点亮。随着逐步加风,顶温趋于活跃,到
20:00达到195℃,但压差持续升高,风量呈现萎缩趋势,料尺工作恶化,高炉被迫减风适应。此现象应
为软熔带初步形成和部分熔化的渣铁无法渗透导致。20:10高炉停风座料,并又增堵2个风口,堵风口
因漏水不严重,未马上组织停风更换。
为了尽快缓和压量关系,降低压差,决定进一步开放中心煤气,促进合理煤气分布的尽快形成,焦
炭布料制度由c警3;3;哿22弩改为c警。警。普。:。z6。?。,中心加焦量达到焦批总量的26.7%。同时考
虑到恢复难度较大,又采取了缩小矿批的措施,即矿批由40t舭缩至35
t/批,焦炭干基由14眦缩至12.3
t/批,负荷由2.86变为2.85。
经过以上调整后,炉内逐步加风。但由于炉缸温度低,渣铁排放困难,至23日8:00,送风48小时
后,风量水平仅恢复至1550m3/min。由于东西两个方向堵风口较多,炉内偏尺严重、气流不稳,提温缓
慢。23日共开风口4个,风量恢复至2400m3/min。
24~25日,随着炉缸热度提升,出铁情况好转,炉内上风速度明显加快,24日开风口5个,25日开
风口1个。随着开风口的数目越来越多,偏尺现象逐步消除。25日风量水平达到4300m3/min。由于炉内
·477·
第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
压差仍显偏高,操作上减慢了上风速率,以防再次损坏冷却设备。
26日17:55风口全开,面积为0.3942m2。当日矿批加至53t/批,焦丁加至1.5t/批,负荷达到4.08。
炉况恢复期共5天又一个班次。
2.2出铁情况
22日夜班0:40南炉门钻眼组织出铁,期间南炉门爆破6次,直至13:12渣铁才正式排出。由于炉缸
亏热严重,渣铁不流,仅出铁40吨,都铸在主沟里,导致南场无法继续出铁。根据这一情况,技术人员
临时决定北场连续出铁,抓紧时间清理南场。北场爆破5次后铁才出来。22日全天共出铁7次,由于铁
温低,渣铁流动性较差。
为了活跃炉缸的北部区域,为北炉门出铁创造条件,23日连续捅开北炉门上方两侧的风口。随着风
量增加,铁水温度逐渐上行。23日北场连续出铁14次,最大单次出铁量110吨,铁水温度达到1475℃。
随着铁温升高,24日恢复了南场出铁,当日风量达到3715m3,min水平,炉缸活跃性明显好转。从送风到
炉外出铁步入正常,历经了3天时间。22~23日出铁情况见表l。
表1 高炉投产后初期出铁情况
2.3
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