Ф339.7mm×9.65mmJ55钢短圆螺纹套管J值超差原因分析及对策.pdfVIP

Ф339.7mm×9.65mmJ55钢短圆螺纹套管J值超差原因分析及对策.pdf

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石油、天然气工业

维普资讯 焊管 ·第29卷第5期 ·2006年9月 39.7mm×9.65mmJ55钢短圆螺纹套管 J值超差原因分析及对策 吕红伟,介升旗 (宝鸡住金石油钢管有限公司,陕西 宝鸡 721008) 摘 要:通过对套管水压渗漏原因分析,指出为了达到合适的J值而使用过扭矩拧紧,使螺纹 发生挤溃塑性变形是影响水压密封性的直接原因,从而找出了J值超差的影响因素,提出了解 决方法,并列出了实际使用的效果。 关键词:石油套管;套管J值;上扣扭矩;积屑瘤;刀具磨损 中图分类号:TG85 文献标识码:B 文章编号:1001—3938(2006)05—0074—03 在生产 39.7mm×9.65mmJ55钢短圆螺 配合方法计算上扣装配时的环向应力。上扣时的 纹套管时,发现套管水压时有渗漏现象。针对此 环向应力P (即齿面接触压力)为… 问题笔者进行了大量的分析和试验研究,采取了 P :E6(b一口)(c一b)/[2b。(c一口)], 一 些措施,使套管渗漏现象得以解决。 (1) 式中:为弹性模量;6为过盈量;口为套管内半 1 水压试验渗漏原因分析 径;b为螺纹啮合处的节圆半径;c为接箍外半径。 设接触压力是均匀的,应用螺纹长度中部的 1.1 现象描述 尺寸,上扣扭矩T=2wp.RLP , (2) 对水压试验渗漏判废的套管进行了剖开和卸 式中:为磨擦系数;R为啮合处公称节圆半径; 扣。剖面显示螺纹在从管端数起的第 1—3扣和 为轴向啮合长度。 第 10扣以后有局部挤溃现象,接箍在同样位置也 把(1)式代人 (2)式得 : 存在磷化膜脱落和损伤。卸扣过程中,卸扣扭矩达 T=2础 LE6(b一口)(c一b)/ 到lOO301bf·t(13558Nm·)以上,螺纹严重粘扣损伤。 [26(c一口)]。 (3) 1.2 原因分析 由公式(3)可知,确定了表面涂层、螺纹脂 、 对这些水压试验渗漏的套管进行分析时,发 温度、上扣速度及连接几何尺寸以后,上扣扭矩便 现其J值普遍偏大。在对生产过程调查中发现这 是过盈量6的函数 T:.厂( ,即确定了扭矩值后 些套管是在螺纹参数合格的情况下,使用正常设 过盈量是确定的 11。 定的扭矩6300lb-ft(8541.5N-m)上扣时,其 J值 APISPECSTD5B给出紧密距A值和机紧后 大于标准值 ,为了满足 J值要求采取了增大扭矩 管端至接箍中心的J值控制上扣位置。按照API 的办法,实际上扣的扭矩达到 10000lb·ft(13558 RP5C1计算出的滑脱强度值,取 1%得出的扭矩 Nm·)以上,造成螺纹粘扣损伤。 值作为推荐最佳扭矩,此扭矩值与根据APIBUL 5A2最新版本使用改进的螺纹脂进行上扣试验得 2 J值超差原因分析及解决方法 出的值相差不大,并以最佳扭矩的75%和 125% 作为最小和最大上扣扭矩。 2.1 j值的理论设计 在确定了紧密距 A值和扭矩值以后,对圆螺 设定在螺纹长度方向为光滑锥面,运用收缩

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