常压固定间歇煤气炉纯烧煤球的操作思路与探讨.pdfVIP

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常压固定间歇煤气炉纯烧煤球的操作思路与探讨.pdf

第4期 中 氮 肥 No.4 2011年 7月 M—SizedNitrogenousFertilizerProgress Ju1.201l 常压 固定间歇煤气炉纯烧煤球 的操作思路与探讨 刘少文 (宁夏开元丰友化工有限公司,宁夏 银川 750021) [中图分类号]TQ546 [文献标识码]B [文章编号]1004—9932(2011)04-0018—02 我公司原是一家中小型化工企业 (原银川 烧,循环时间和其他 9台掺烧煤球的煤气炉一 化肥厂),1970年建成投产。原设计生产能力为 样,维持在 130S。此举主要考虑到各炉的吹风 40kt/a合成氨、60kt/a尿素,经不断扩建改 排队,避免系统各炉出现抢风和抢蒸汽现象,从 造,已达到 140kt/a合成氨、240kt/a尿素、10 而降低单炉产气量。打破从前纯烧小粒煤和纯烧 kt/a甲醇的生产能力。造气工段采用传统的固定 煤球的调节思路。首先降低煤气炉的负荷,风量 层间歇煤气炉,现拥有 12台 2650mm煤气炉, 18000m /h (Z41H.1.6DN700阀开度控制在 15 流程采用 “四炉一锅一塔”工艺,是公司合成 扣),将空层控制在 1.2113,上吹蒸汽用量 7.0 氨生产 的龙头单位,其能耗 占全公司能耗的 t/h (Z41H一1.6DN300上蒸 阀开度控制在 I4 60%。该工艺原设计为 “三高一低” (高风压、 扣),下吹蒸汽用量 6.0t/h (Z41H一1.6DN300 高炭层、高发气量、低消耗),烧优质宁夏块 下蒸阀开度控制在 l0扣)。循环时间分配如下: 煤,但近几年无烟块煤、焦炭的价格不断飚升, 吹风26S,上吹36S,下吹57S,二次上吹6S, 运输费用不断涨价和尿素价格的忽涨忽跌,造成 吹净5S。将原 自动给料改为手动加煤 (一次性 采用固定床间歇制气的各化工企业举步维艰。因 补人 1.0—1.2t煤),开车40~45min后再次补 此节约生产成本、降低能源消耗是企业走出困境 煤,炉上温度控制在450oC以内,炉条转速 180 的唯一出路。2010年初,为应对燃料煤市场的 r/mino 变化,提高煤气炉烧劣质煤和型煤的操作手段, 1.2 第2阶段 车间展开了纯烧煤球的工作。经过一段时间试 在炉内燃料充分置换为型煤后逐步提高单炉 烧,取得一定进展。现就试烧期间的工艺调整和 负荷和上吹蒸汽用量,以增加气化层厚度,同时 经验与同行进行探讨。 减少吹风百分比。通过吹风炉底阻力的变化和旋 风除尘器带出物量适时调整负荷 (要求吹风炉 1 试烧期间工艺调整 底阻力≤18kPa,每班带出物≤2.5t)。2010年 固定间歇炉一直保持着提倡烧优质块煤强风 3月 15日风量加到20000II1/h,上吹蒸汽用量 短吹、烧小粒煤或纯烧型煤弱风长吹的思路。但 7.5t/h,下吹蒸汽用量6.0t/h,循环时间分配 纯烧块煤强风短吹强到什么程度?烧小粒煤和型 为:吹风 26s,上吹35S,下吹58s,二次上吹 煤弱风长吹又弱到什么地步?这一直是我们摸索 6S,吹净5s。探火正常。经对灰渣进行查看和 的问题。车间在试烧前首先制定了 《纯烧型煤 测试,灰渣 中成 渣率 在 30%,灰 渣 含 碳 方案》,并安排责任心强、业务水平好的操作工 量 37.8%。 进行试烧工作。

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