乙苯苯乙烯塔分离效率问题的技术分析及整改措施.pdfVIP

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乙苯苯乙烯塔分离效率问题的技术分析及整改措施.pdf

炼油技术与工程 2006年5月 PETROLEUMREFINERYENGINEERING 第36卷第5期 乙苯/苯乙烯塔分离效率问题的技术分析 及整改措施 李文义韩言青王明福 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司(山东省淄博市255434) 摘要:分析了齐鲁分公司200kt/a乙苯/苯乙烯装置乙苯/苯乙烯塔(T-401)分离效率低的原因,即降液管设计 偏小,液体在降液管内流速过快,引起液体飞溅;安装分布器使用的石棉垫片溶胀而粉碎后堵塞了分布槽;分布器 上使用的垫片脱落形成缝隙而漏液;填料装得不密实,留有缝隙;--级分布槽变形等。针对存在问题提出了相应的 整改措施,并考察了整改措施实施效果。结果表明,整改后该塔的分离能力满足了工艺要求,并有一定的操作 弹性。 关键词:分馏塔乙苯苯乙烯分离效率分布器降液管垫片技术改造 乙彩苯乙烯塔(T-401)是齐鲁分公司200没液泛,但塔顶苯乙烯质量分数经常大于10%, kt/a乙苯/苯乙烯装置的关键设备之一。T-401塔塔底乙苯含量也有所升高;当回流比降为7~ 的工艺作用是将乙苯和苯乙烯分离。T—401塔采7.5,塔顶苯乙烯质量分数降为6%~8%,分离效 用了负压精馏技术,使用了分离效率高、压力降小 果又有所改善,塔顶苯乙烯质量分数为6.53%, 的规整填料。T-401塔设计了两个进料口,分别塔底乙苯质量为0.22%。 位于上数第三填料段的上下两端。该装置开车投 负荷率100%时,采用上进料口操作,塔底乙 产以后,随着生产负荷提高,T-401塔逐渐暴露出苯质量分数降到了0.2%以下,塔顶苯乙烯质量 了分离能力达不到工艺要求(塔顶苯乙烯质量分 分数也降到了4%一7%,T-401塔的分离效果也 有了一定程度改善,工艺参数见表3,塔顶苯乙烯 数小于l%、塔底乙苯质量分数小于0.085%)的 问题,直接影响了苯乙烯产品的质量、消耗和装置 质量分数为5.84%,塔底乙苯质量分数为 负荷。本文就T-401塔存在的问题进行了技术分0.08%。通过调整塔压、进料组成等,塔的分离效 析,提出了相应的整改措施,考察了整改措施实施 率没有明显提高。 后的实际效果。 表1 70%~80%负荷下T-401塔工艺操作参数 Table1 ofT-401towerunder Operatingparameters 70%~80%feed processingcapacity 1 T_401塔运行中暴露的问题及工艺调整 旦塑 !里旦!兰旦!壁旦垫旦!旦旦垄旦 1.1暴露的问题 塔,N/kPa 12 12 12 开车初期,负荷率较低时,T40l塔分离状况 塔顶温度/℃ 68.5 69.8 71.7 塔底温度/。C 93 90.5 93.1 良好,分离能力能满足工艺要求。当负荷率提高 进料量/m3·h一1 40 35 45 负荷率,% 80 75 9

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