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迁钢大型高炉干法除尘生产实践 简介: 迁钢炼铁系统主要装备有:1号及2号2650m3高炉,3号4000m3高炉,其中在2号高炉上应用的全干法除尘技术是首钢自主开发设计、获得多项国家专利权的新技术,并一次投入成功,是国内首座2600 m3以上高炉采用全干法除尘技术。经过9个多月的应用实践,逐步完善,干法除尘工艺优势逐渐显现出来,运行中遇到的多种问题,也陆续得以解决。同时,将2号高炉的成功经验应用于4000m3高炉,并一次性成功投产,生产近半年来系统个稳定,除尘效果良好,经济效益可观。 全干法除尘工艺流程 2号及3号高炉干法除尘系统主要工艺参数 干、湿法除尘配TRT发电对比 投产初期出现的问题: 一、净气含尘量超标 二、设备问题频繁发生 三、煤气设施腐蚀严重 四、其它问题 净气含尘量超标 (一)表现: 1、干法除尘投产后,前20天左右净煤气含尘量基本正常(2mg/Nm3),规程规定5mg/Nm3。干法在线检测仪表最大量程10mg/Nm3。DN1600放散口观测不到灰尘。 3、干法除尘净气侧现场打靶观察,部分运行的箱体含尘量明显偏高 4、箱体花板上有明显的瓦斯灰堆积 (二)原因 主要是由于运行箱体的布袋破损造成的。 布袋破损原因 1、箱体荒煤气入口挡板的设置不合理,由于挡板与入口档距太小,造成气流成内切线向偏上方向流动,流速在5m/min以上,从实际运行统计数据分析看,布袋过滤负荷30m3/m2以下,滤速0.5m/min以下比较合理,由于超高速运行,使得箱体内所安装的袋笼(尤其是外侧布袋)在气流的作用下,产生晃动,激烈碰撞,使布袋破损。 改造前入口挡板形式 (四)采取的应对措施及效果 1、对14个箱体的入口导流板逐个进行改进,导流板的改进形式大体上可分为五种,改进后布袋的使用时间明显长于改进前,含尘量基本达到5mg/Nm3以下,可以肯定的说通过对箱体入口导流板的改进对延长布袋使用寿命,降低含尘量,起到了关键作用。 改造后的入口导流板形式1 含尘量趋势对比有明显好转 改造前的趋势图(07-2-27) 改造后的趋势图(07-5-1) 干法除尘设备问题及改进情况 1、干法除尘系统投入运行56小时便出现7#箱DN80卸灰球阀刷漏的现象,随后11#箱又相继发生。主要原因球体耐磨性差所致,为此我们分别试用了其他厂家的DN80球阀,根据试用球阀的使用情况、耐磨强度、使用寿命来确定DN80球阀的选型,增强了耐磨性能,延长了使用周期。 磨损及处理情况 改造前单缸驱动 改造后双缸驱动 4、箱体出口插板阀压紧松开机构采用的是齿轮连杆传动形式,使用过程中多次出现传动齿轮及齿轮轴损坏。 我们分析,主要原因所采用的材质为铝合金,硬度低,磨损过快。经与厂家沟通,专业人员现场服务,已对原选用的材质改型为铜质,提高了使用寿命。 损坏的齿轮 煤气设施腐蚀严重 2高炉干法除尘系统投入后,高炉煤气中携带的大量氯根离子、硫酸根离子、盐分等,对干法除尘设施、煤气管道及排水器、TRT发电转子叶片等造成不同程度的腐蚀,对煤气系统的正常生产带来了巨大威胁。 (一)干、湿法煤气凝结水数据对比情况 1、PH值对比 排水器水封室之间的隔板焊缝已被腐蚀穿孔,失去水封作用 排水器内管道被腐蚀得面目全非 排水器下降管漏斗被腐蚀漏气,不得已做了包补 干法除尘布袋反吹氮气管道多处腐蚀漏气 (三)结晶盐颗粒 除尘箱净气侧人孔的凹处有白色的结晶颗粒 一个方形人孔上的结晶盐足有半斤多 只运行了13天的TRT转子末级叶片上的盐垢 (四)针对腐蚀问题采取的措施。 实验摸索,增设洗净塔,向煤气中喷入碱液和工业水,洗除煤气中的腐蚀性离子。 有针对性地(乙烯基磷片防腐涂料)将迁钢至焦化厂的DN3000高炉煤气管道重做防。 对全迁钢高炉煤气系统上在用的SUS316L材质的补偿器,进行更换。 2650M3高炉应用干法除尘技术,在首钢都是一个全新的课题,在生产实践中先后发现并解决了诸多问题,以致工艺成熟和完善。 在充分总结迁钢2号高炉干法除尘经验的基础上,迁钢3号4000m3高炉干法除尘从设计源头抓起,在TRT出口设置洗净塔,喷入碱液和工业水将煤气中的Cl-充分洗除;通过数值仿真计算,确定结构更优化的除尘器尺寸和内部导流结构形式;系统设备选用国内更先进更成熟的技术,对阀门、波纹管等重要设备技术要求的细节做了更明确规定;在建设过程中严格质量控制。该项目于2010年1月8日一次性投产成功,运行近半年来各项指标良好,节能、环保效益十分显著。 谢 谢! 2、干法除尘投产一个月时间内,箱体卸灰DN300钟形阀及下侧DN300管刷漏3次。
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