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2005年水泥技术交流大会暨第七届全国水泥技术交流大会
2000t/d水泥熟料新型干法窑外分解生产线
节能降耗技术改造
温振新
国投海南水泥有限公司
规模为年产熟料60万t,水泥80万t,由南京水泥工业设计研究院设计,经过几年的生产
实践、技术改造和操作摸索,在2003年创出历史新高——熟料年产量突破73万t,水泥
年产量突破100万t,并获得“国家环境保护百佳工程”的荣誉称号。能取得这么好的成绩,
跟公司多年来不断地对生产线进行技术改造是分不开的。下面就一些较大的技术改造情况
做一论述分析,供大家参考交流。
1增湿塔技术改造
1.1技改前的情况
我公司生产线的窑尾废气经高温风机后,一部份作为生料磨的热风进入立式磨(立磨
开时),一部分作为煤磨的热风进入煤磨,其余废气入增湿塔(两磨未开时,废气全部入
增湿塔)后,经窑尾电除尘器,再排放到大气中。大家知道,增湿塔的作用是降低废气温
度,增加废气湿度,使废气中的粉尘比电阻下降,以提高窑尾电除尘器的除尘效率。我公
司增湿塔规格为7.5m×30m,其雾化系统采用回流式喷枪,由两台多级离心水泵(其中一
现场PLC根据增湿塔底部温度和入电除尘进口温度来控制调节喷枪开启数量,但在使用过
程中存在以下问题:
(1)喷嘴易磨损。喷嘴磨损变大后,造成喷嘴有水滴滴下,雾化效果变差,导致底部
螺旋输送机湿底堵料,人工清理时既危险又污染环境,并造成窑尾电除尘进口温度高,影
响除尘效率,最终导致废气排放超标。
(2)喷嘴易堵。喷嘴堵塞后,造成雾化水量不足,既影响水泵正常运行,也造成废气
排放超标。特别是在两磨未开时,电除尘的除尘效果特别差。
(3)控制喷嘴的电动球阀电机故障率高。限位开关经常不到位,且球阀漏水严重,造
成日常维修量大。
为此,公司召开专题会研究对该系统进行技术改造。
1.2技改过程
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2005年水泥技术交流大会暨第七届全国水泥技术交流大会
技改方案经论证最终确定采用NHP型雾化喷嘴改造原来的回流式喷枪。改造后的系
统采用2台多级离心水泵,型号为D12.25x
为手动控制的常开喷嘴,上层12个,根据雾化效果决定具体的常开个数。系统流程为:
水箱的水经过水泵后,进入缓冲稳压器,再到喷枪喷嘴。该喷枪喷雾颗粒较细,雾化效果
好,水分蒸发时间短,不湿底,不湿壁,且雾化压力较小,只需2MPa即可正常雾化,节
约电耗。现场采用变频调速控制电机转速来控制水压和水流量,正常情况下中控室操作根
据进入增湿塔的废气量及废气温度的变化情况,并兼顾增湿塔底部温度来设定水泵电机转
速。这一改造方案现场安装完毕后,进行调试,一次调试成功且运行效果理想。根据实际
时,电除尘器的除尘效果为最佳。
1.3技改效果分析
技改前,窑尾电除尘出口废气平均粉尘浓度为200m州m3;技改后,相同工况下平均
回收粉尘效益,当年就可回收技改费。
2窑尾上升烟道技术改造
2.1技改前的情况
2000t/d熟料生产线的回转窑规格为中3.95mx56m,离线分解炉规格为5012x
碱、氯、硫容易在该部位凝结形成结皮。从而造成预热器系统阻力增大,窑内通风不良,
窑内热工状况变差,窑产量下降,熟料,.CaO易超标(即大于1.5%)。在清理上升烟道时,
窑系统须降产运行;若结皮严重,还会堵死上升烟道而须停窑处理。为了清理上升烟道结
皮,保证烧成系统正常运行,我公司购置了高压水枪并增加清理人员,年需耗费超过20
万元。为此,我们取上升烟道结皮样做成分分析,结皮料的主要成分为2C2S.CaS04、
此时烟气中的物料的粘性较大,易在管壁富积,且物料中已形成部分硅酸盐矿物(C2S),
最终形成硬结皮:而在温度小于950℃时,其粘度性小,不易富积,所以不易结皮或只形
成疏松的结皮,不会对系统造成影响。
在最初设计时,四级筒下料管分成两路下料:一路送料至分解炉:另一路送料至窑尾
上升烟道去,以便充分利用窑尾热量,提高入窑分解率,并降低该处温度,减少结皮。但
在实际生产运行中,至窑尾上升烟道的F料管经常结皮堵塞,导致四级筒锥部堵料。因此,
2005年水泥技术交流大会暨第七届全国水泥技术交流大会
我们取消使用该路下料管,四级筒下料全部进入分解炉(即直接运行分解炉)。因此,导
致上升烟道憨个直段(长约6.5
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