浅谈变频器干扰对PLC的影响及处理方法.pdfVIP

浅谈变频器干扰对PLC的影响及处理方法.pdf

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浅谈变频器干扰对PLC的影晌及其处理方法 邹六省,王占儒,刘绪洪 (天津水泥股份有限公司水泥分公司三分厂 300400) 1、前言 我公司于1996年新建了一条日产1200t熟料的干法窑系统,于96年12 月8R点火,97年正式投产运行。生产线选用了四套美国Modicon公司DCS 系统。主机型号984—685E,主要采用集中优先方式进行控制。现场部分设备 如稀油站、弧形阀、单机袋式除尘器等独立设备(无需受其它设备连锁控制) 多采用韩国三星集团和日本OMRON公司的PLC产品。受当时资金成本等多 方面的影响和限制,建厂时许多大型风机的风量控制受控于阀门。随着资金 成本的稳步回笼和生产规模的不断扩大以及技术上的不断成熟,为了达到更 佳的控制效果,多年来,在各个电力室中新添置了一些变频器(多采用ABB 以达到节能降耗的目的,而且便于生产控制和电气维护,减少人员配备,从 而降低成本。 2、干扰信号的产生和产生干扰的原因 2.1干扰信号的产生 变频器安装后,在调试过程中,我们发现窑头一次风机变频器送电后, 其转速反馈在中控显示为满量程,现场用万用表测量到达20mADC;而另一 方面,废气处理排风机中控驱动并给定一定转速后,排风机不运转。甚至当 变频器供电时,电力室部分设备丌关量也不受控无规则激活,甚至一些执行 器的模拟量信号也无法控制。显然,这样的情况根本无法投料生产,必须尽 快地解决这一问题。 2.2产生干扰的原因 经观察分析,干扰来源与变频器投入有关。 近年来,随着变频技术的不断发展与完善,并且其价格也更趋合理,使 得变频调速广泛的应用于工厂中,并逐步取代了一些传统的调速方式。 但是,当变频器运行时所产生的高次谐波的危害性也是不容低估的。大 量的高次谐波干扰电网电压;并产生谐波电流,对电气仪表、变频器、电机、 电容器、架空线路、电缆、PLC系统都将产生影响。由于在我公司中有些设 备离干扰源较远,有的设备抗干扰能力强(如温度和压力变送器),而选用的 PLC产品的开入信号对电压的要求并不是绝对标准电压,这样就使得干扰问 题主要表现在执行器上以及部分接入PLC的开关量输入信号上。 3、干扰排除 3.1模拟量信号干扰排除 窑头一次风机变频器送电后,变频器转速反馈信号20mADC;废气处理 排风机变频器的中控转速给定信号已到达变频器给定端子,但驱动后,电机 并不转动,变频器上液晶显示屏电流显示为0.OA,转速给定O.0rpm,这说明 模拟量信号线受到变频器本身干扰。我们检查所有的屏蔽接地,发现屏蔽接 地与工作接地并没有完全分开。这一问题解决后,干扰问题还是非常严重: 虽然重新敷设电缆是一种较好的方法,但时间紧迫,也不可取;最后,在DCS 的给定和反馈端加上WSl562型无源隔离器(图lB),使得问题得以解决。 S1562 隔离器 ㈧ (B) 图1模拟量信号干扰的排除 变频器正常运转后,部分执行器模拟量信号发生混乱,仍然采用图1的 方法来排除干扰。 3.2丌关量信号干扰的排除 3.2.1尘料粉磨前轴承稀油站 100电源,CPU型号为10R, 生料粉磨前轴承稀油站使用韩国三星SPC 开关量输入、输出均为8点220VAC。油站接收中控DCS系统的开关量信号 有两个:一个是中控DCS对稀油站的驱动信号(DCS的DO)作为稀油站 生料粉磨主电机的应答信号(DCS主电机的DI)后,由中控发出一个磨机运 行(DCS主电机的DO)信号,作为油站高压油泵的停转信号。当变频器投 入正常运转后,我们发现稀油站的两台低压油泵总是无规则的瞬间启停,当 中控正常驱动油站后,2台低压油泵能够正常工作,但高压油泵在磨机运行 前又总是无规则停转。 用万用表分另口测量这两根开关量信号线对地压降,发现这两根信号线无 驱动时XI:I端予处(即虚框内,在K的常开触点的一端,而不是在PLC的 激活了PLC中的DI点。经过测试,我们发现,HH52P型中间继电器

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