SEW减速电机制动机构改装.pdf

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功率变小,长期工作在超负荷状态。 (2)工艺节拍较快,减速电机运行频繁,温度较高,制动模块 SEW减速电机 安装在接线盒,散热不好。 (3)研磨产品时需要用水,环境差。 制动机构改装 3.改进措施 同r序某个伺服电机使用BMEI.5型制动模块,技术参数 显示实际是带超压防护元件和集成控制电子器件的半波整流 郭保国 器,制动反应时间比SEW减速电机制动模块快,而且电压范围 宽(U,.=150V 1.存在的问题 动模块代替SEW减速电机制动模块,将减速电机盘式刹车器上 安飞电子玻璃有限公司产品侧边研磨T序的主要设备是定 线圈用导线引到定位块研磨机控制柜,将BMEl.5型制动模块 DH90S4/BHG/HH安装在定位块研磨机控制柜,目的是和减速电机分开。便于良好 位块研磨机,由变频器控制减速电机(SEW VS型)带动凸轮使产品上下运动,同时接触产品侧边其他3个散热。改进后的减速电机制动机构接线见图2,程序设计时只需 普通电机带动的砂轮,实现产品研磨。减速电机自带使用制动模 使减速电机运转信号控制接触器KMI即町正常运转,在减速电 块控制的盘式刹车器,在凸轮卜升至最高点时定位(设备要求, 机运转时 否则会出现转过或转不到位造成惯性下降)。减速电机制动机构 KMI吸合,给 去电机 接线见图1,电机通电同时也向制动模块供电。盘式刹车器线圈 BME】.5型制 风扇 得电,盘式刹车器松开,电机工作,电机断电时,盘式刹车器不松 动模块供电, 开,实现定位。设备使用过程中制动模块易损坏。 正常工作。减 2.问题分析 速电机停止 (1)工艺要求研磨时产品盘式刹车器上线圈电机接线端子 时,程序控制 下降速度为20r/min,上升速 KMl断开, 图2 度为150r/min,因此通过变频 BMEI.5型制 器改变减速电机转速(20r/min 动模块不工作,抱闸定位。设备改进后长期运行表明,完全满足 和150r/min时频率一般设定 工艺要求,未发生故障。 WIO.11-37 在3Hz和25Hz),制动模块长 期丁作在低频、低电J蕞状态, 图l 作者通联:安飞电子玻璃有限公司设备部郑州市航海东 超出其正常使用范围(要求丁 路1509号450016 作在50Hz)。减速电机长期工作在低频状态,相当于增大了功 E-mail:guobaogu0200(Osohu.corn 率,而制动模块功率并未增大,相对于减速电机功率,制动模块 [编辑凌瑞] 从进入压缩腔到分离器与压缩气分离前,润滑油基本以雾状存 在,其表面积大大增加,与热的压缩气充分混合,温度迅速上升。 螺杆式空压机 (3)在螺杆式空压机中,润

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