浅析汽机电液调节系统技术改进.docVIP

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浅析汽机电液调节系统技术改进協調控制系統的技術改進   1、改進前協調控制系統投用情況華能汕頭電廠機爐協調控制系統在1998年5月前,已將原設計組態回路恢復完善,並完成驗證系統設計功能的投自動試驗工作,但當時CCS的自動投入不到85%,主要調節系統如汽溫、給水、負壓、除氧器水位均不理想,未完全達到規程要求。機爐協調控制系統的負荷變動試驗只能通過小負荷、慢速小擾動量試驗(擾動范圍5MW,變化率5MW/min),機組協調控制完全不能投運。   2、負荷指令前饋回路的技術改進   2.1改進後的原理原設計機組協調在CCBF、CCTF、TF2方式下,鍋爐燃料量的前饋只有LDC負荷指令,機組投CCBF、CCTF協調方式時,因為制粉及鍋爐燃燒純時延時間較長,進行負荷變動時燃料量、汽溫、汽壓波動較大,負荷變動較大時不能正常調節。   負荷指令前饋回路技術改進的方案:(1)增加燃料量加慣性-機組功率負偏差前饋,以部門反向牽制燃料量的過大波動;(2)增加工頻負偏差前饋,以減少機組因為電網頻率波動功率突變時對鍋爐熱負荷的過大擾動。現場試驗證實,改進後CCBF、CCTF協調方式下的動態調節機能顯著改善.   2.2前饋回路修改後參數調整試驗   詳細考慮如下:   (1)在整定K3時要避開燃料閉環回路可能的振蕩,目前實際設定為0.16.   (2)K2頻率響應系數的整定與K3有關,還要兼顧CCBF、CCTF2種方式中的爐側PID比例系數。因為跟蹤回路在起作用,當燃料量-機組功率不平衡時,前饋動態部門由K2、K3來完成,K2最好應小於0.75.慣性環節Ti值與鍋爐的熱力慣性相關,詳細應通過試驗找到最佳值。目前實際設定為K2=0.65,K3=0.16,Ti=240s.   (3)K1的整定還要考慮BF1工況,因在BF1工況下前饋走/N0路,LDC前饋實際變成了機組功率,目前整定為0.72.在整个过程中的运用 。   (4)前饋回路改進後的前饋比例簡化計算。在LDC機組負荷指令變動動態過程開始時,功率和燃料同時增加,爐主控前饋比例為K1+K3@K1=0.87,即動態過程開始階段所需的燃料量和風量,87%由前饋完成,其餘13%以及超調部門則由調節器完成。在周波變化引起功率變動時,前饋比例K2+K3@K2=0.754,即動態過程開始階段所需的燃料量和風量,75%由前饋完成,其餘25%以及超調部門則由調節器完成。2種變負荷工況燃料量的前饋比佔總燃料需求的大部門,少部門再由調節器的微分及比例跟蹤調節來完成,有效地改善了系統調節的動態機能。

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