广纸白板纸纸机生产线s5升级s7控制方案及实现.docVIP

广纸白板纸纸机生产线s5升级s7控制方案及实现.doc

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广纸白板纸纸机生产线s5升级s7控制方案及实现

广纸白板纸纸机生产线S5升级S7控制方案及实现 1 引言 白板纸的纸机生产线由VOITH- SULZER制造提供,抄宽3.45米,设计车速600米/分,抄造定量230~500克/平方米,产能18万吨/年。纸机主要组成部分:4个不同浆种流浆箱、叠网成形部、4道直通式压榨部(含1道预压)、干燥部(含吹风箱和汽罩)、施胶机、涂布机、红外干燥机、硬压光机、软压光机、卷取机、液压润滑气动系统、纸机传动;复卷机为双底辊型复卷机,设计车速2000米/分。 白纸板生产线控制系统为西门子公司在20世纪80年代推出的S5 PLC控制系统,西门子公司已经从上世纪九十年代后期开始停止了S5系列PLC控制系统的生产。西门子随后推出新一代S7系列PLC控制系统,S7系列可编程控制器分为S7-400、S7-300、S7-200三个系列,分别为S7系列的大、中、小型可编程控制器系统。本文主要介绍了白纸板原西门子S5控制系统的配置,以及升级为西门子大型控制系统S7-400的配置,并给出了控制方案。 2 S5 PLC系统构成 纸机MCS系统由四台西门子S5主机构成,CPU为948。与DCS系统和传动系统有总线通讯。复卷机由一台西门子S5主机构成,CPU为928B。为西门子S5 PLC控制系统,现场按钮开关操作。 PLC1主要为网部和压榨部的控制,CPU为948,主机架+扩展机架+ET200U; PLC2主要为烘缸和施胶的控制,CPU为948,主机架+扩展机架+ET200U; PLC3主要为硬压光和10组烘缸的控制,CPU为948,主机架+扩展机架+ET200U; PLC4主要为11组烘缸、软压光和卷曲的控制,CPU为948,主机架+扩展机架+ET200U; PLC5主要为复卷的控制,CPU为928,主机架; PLC1、PLC2、PLC3、PLC4之间通过各有一块CP143模块,实现4组PLC之间的数据交换,PLC1有2块CP524分别实现同DCS和传动的通信,PLC3有1块CP524实现同DCS的通信。S5主机设备统计表如下: 4 S7方案改造方案实现 4.1 改造原因 系统设备老化,备品备件供给困难,严重影响企业生产正常运行。 4.2 S7改造方案 为适合工厂生产要求,原S5 PLC系统将升级为西门子S7 PLC控制系统,纸机配一台工程师站和两台操作员站,复卷配一台操作员和一台移动工程师站。 纸机由四台S7-400主机替换原四台S5主机,复卷由一台S7-400主机替换原S5主机,CPU统一用414-3PN/DP,机架上用S7-400的IO模块, 远程IO部分采用ET200M替换原S5系统中的ET200U。 纸机配一台工程师站和两台操作员站,复卷配一台移动工程师站。尽量不动原IO接线,减少停机时间。 PLC1主要为网部和压榨部的控制,CPU为CPU414-3PN/DP,主机架+扩展机架+ET200M; PLC2主要为烘缸和施胶的控制,CPU为CPU414-3PN/DP,主机架+扩展机架+ET200M; PLC3主要为硬压光和10组烘缸的控制,CPU为CPU414-3PN/DP,主机架+ET200M; PLC4主要为11组烘缸、软压光和卷曲的控制,CPU为CPU414-3PN/DP,主机架+扩展机架+ET200M(热插拔); PLC5主要为卷曲和复卷的控制,CPU为CPU414-3PN/DP,主机架; PLC1、PLC2、PLC3、PLC4的414-3具有以太网通信功能,可以实现各CPU之间的数据交换,PLC1配有1块MODBUS模件,2个通信口,分别实现同DCS和传动的通信,PLC3配有1块MODBUS模件,1个通信口,实现同DCS的通信。 纸机控制系统配置2台操作员站和1台工程师站,便于实时监控和设备维护,PLC和上位机之间通过以太网方式实现通信。 复卷控制系统配置1台操作员站和1台移动工程师站,便于实时监控和设备维护,PLC和上位机之间通过以太网方式实现通信。 白板纸纸机生产线S7系统配置图如下: 图1 PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 S7系统配置图 图2 PLC5 S7系统配置图 5 改造中注意问题 一、本次改造只改造PLC控制系统部分,即只更换PLC部分,原PLC控制柜、电源柜不做更换,大大降低改造成本。 二、S7系统AI、AO、DI、DO模块点数和原S5系统中AI、AO、DI、DO对应模块点数一致,便于改造期间接线,大大降低改在工作量。 三、增加WINCC上位机控制系统,便于系统维护。 6 结束语 通过控制系统S5-S7 PLC的升级改造,优化了用户软件,并增加上位机监控系统,监视和控制纸机设备,并有故障诊断功能,进一步完善了控制系统。该项目经过硬件安装、现场技术服务,对系统I/O测试,功能测试及开机调试,纸机已成功出纸。结果表明,该PLC控制

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