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BOFLFRHCC流程钢液增氮控制研究

第34卷第2期 武汉科技大学学报 V01.34。No.2 of and 2011年4月 JournalofWuhan ScienceTechnology Apr.2011 University BOF—LF—R H—CC流程钢液增氮控制研究 薛正良1,吴映江1,吴丽嘉1,赵栋楠1,王忠英2,卢洪星2 (1.武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北武汉,430081; 2.江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司,江苏淮安,223002) 摘要:通过对25Mn2和36Mn2V转炉冶炼钢种氮含量取样分析,得出各工序氮含量变化的规律,研究各工序 增氮机制及氮舍量控制措施。结果表明,增氮量从大到小的工序依次为大包至中包的长水口段、LF精炼段、 转炉出钢段。RH真空处理段钢水氮舍量有所下降;采用适当的终点高拉碳工艺可降低终点氮含量;采用高碱 度低熔点预熔渣覆盖钢洼面和控制LF吹氩强度可减少精炼前期吸氮和避免钢水被吹裸而引起的吸氮;适当 延长极限真空度保持时间有利于进一步降低钢水中的氮含量。 关键词:转炉,特殊钢;增氮;氮含量 中图分类号:TF748.2文献标志码:A 文章编号:1674—3644(2011)02—0086—03 转炉钢水氮含量高且波动范围大。氮在大多 25Mn2和36Mn2V钢各工序的氮含量,经数据对 数特殊钢产品中是一种有害元素,如钢液凝固过 比分析,得出各工序钢水氮含量变化情况。 程中析出的TiN夹杂尺寸与钢液中氮含量及其 表1 25Mn2和36Mn2V钢化学成分1w,/%) Table1Chemical of25Mn2and36Mn2Vsteel 凝固偏析有重要关系n≈],TiN对高强度材料疲劳 compositions 性能的影响远比氧化夹杂物大。为了有效控制转 炉特殊钢产品中的氮含量,需要研究炼钢全流程 各工序氮含量的变化规律,探明钢水增氮的机制 及其控制措施。 本文通过对25Mn2和36Mn2V转炉特殊钢 2结果与分析 氮含量取样分析,研究从转炉终点、吹氩、LF精 2.1各冶炼工序氮含量变化 炼、RH处理、软吹到连铸各阶段的氮含量变化规 律,并对各工序增氮机制及氮含量控制措施作出 化分别如图1和图2所示。从图1中可看出, 探讨,以期对于转炉钢水中氮含量的控制和提高 25Mn2钢最大增氮量发生在软吹至中包段(+ 转炉特殊钢产品的质量有所补益。 20.3×10-6)。其次是LF精炼和中包至结晶器段 1 实验方法 大增氮量发生在软吹至中包段和LF精炼段(+ 对某钢铁企业25Mn2和36Mn2V转炉特殊 钢生产过程全程取样分析。25Mn2的生产工序 真空处理段氮含量降低4.2×10~。 为:转炉一吹氩一LF精炼一软吹一连铸(声380 2.2各工序增氮机制及氮含量控制 mm圆坯);36Mn2V的生产工序为:转炉一吹氩 mmX200 2.2.1转炉终点增氮机制及氮含量控制 一LF精炼一RH一软吹一连铸(200 转炉终点氮含量取决于转炉吹炼过程中的脱 mm方坯

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