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1#窑主电机跳停分析报告
一、现象描述
2012年3月12日10:51分,1#窑主电机跳停,查看操作画面,主电机驱动2丢失,经过试验,是“重故障停窑故障” 引起,自2月5日检修更换液压挡轮油站之后,操作换面上一直显示液压站“重故障”信号,并且一直处于报警状态。
自3月份再次限产停窑,仍然没有处理好,仍处于报警状态,查看DCS程序该点取值是取反值,现场给定有,中控显示运行无,现场给定无,中控反而显示故障信号。经过现场电气处理,给予虚拟假信号,方才该信号才不显示报警,回转窑设备得以投料运行。
二、原因分析
1、2月5日,车间更换完稀油站后,新稀油站所引上下行信号没有跟上,没有能够真实反应液压站的运行状态,并且3月份限产10天,仍没有处理完善,一直处于报警状态,并且没有确认操作,直接运行。
2、中控人员有人用鼠标不小心碰到该报警信号,引起跳停。
三、采取措施
1、中控立即止料
2、DCS主管及电气人员查找程序运行,最终决定给定假信号避免报警信号闪烁。
四、结论
检修不彻底,留下“重故障不停窑”信号一直报警隐患所导致。
五、经验教训
1、机电车间和DCS主管把该按钮给予去掉,并且把该点信号取反给予去除;并将不重要参数从主画面中提出,减少主画面数据量。
2、中控对操作人员加强培训,对不明白的按钮不能乱动。
3、对于单击即调整按钮进行完善,防止出现误操作。
六、处理意见
1、机电车间更换完液压挡轮油站,没有相对应将程序进行完善,导致重故障报警一直显示,没有解决,使设备一直处于隐患,负主要责任;
2、中控室没有将隐患及时上报并要求机电车间及时处理,负间接责任;
3、中控员在操作中碰到“重故障不停窑”导致设备跳停,负主要责任。
3月12日1#窑二段篦床压、回转窑止料分析报告
一、现象描述
2012年3月12日13:53分,1#窑二段篦床电流158A,中控室逐渐提高一段、二段、三段篦床,并要求现场巡检工全部打开增加循环风机的风机冷风阀,但二段电流迅速上涨,最高到369.9A,
严重超出设备额定电流,于13:59止料,并停止一段、二段篦床。
二、原因分析
1、查看5717、5718、5720风机电流,均下降20-30A,说明一段四风室和二段一风室压风严重,导致风吹不上去,篦板受热膨胀,相互摩擦,导致二段电流急剧升高。
2、11:54分,回转窑投料后,回转窑窑速及喂料量提升过快,造成回转窑煅烧不足,熟料结粒偏小,飞沙严重。
3、从5717往后增加循环风,导致风机有效风量不足,风机吹不上去。
三、采取措施
1、中控立即止料,停止一段、二段篦床
2、烧成车间停机后进去检查篦床情况,发现二段主动轴西侧轴承座斜铁螺栓断裂一根,并且其余几条螺栓松动,并且轴承座处加强筋出现裂纹,车间进行焊补裂纹,更换螺栓并紧固松动螺栓。
四、结论
二段压风,风吹不上去造成篦床压死。
五、经验教训
1、把技改的循环风继续增大冷风阀,避免出现风量不足的问题。
2、投料后前三天,以调整回转窑工艺状况为主,不使用循环风。
3、回转窑窑况稳定后,经中控室相关领导协商,并签字后,方才可以投入使用。
六、处理意见
中控室在回转窑投料之后,窑况不稳定情况下,提窑窑速及喂料量过快,造成回转窑煅烧不足,熟料结粒偏小,飞沙严重,负主要责任。
3月11日1#窑投料窜料的分析报告
一、现象描述
3月11日15:50分1#窑检修完投料,投料后回转窑煅烧质量差,窑头窜生料,烧不起来,窑内生料富集,窑尾负压上涨到-800pa以上,被迫于17:50止料。
二、原因分析
1、在回转窑投料后煅烧过程中,16:10油枪火灭,造成窑内火焰瞬间拉长,窑内烧成带温度急剧下降,二次风温由196℃降到16:28的122℃。进入烧成带物料煅烧不足,使得大量未经C2S+f-CaO→C3S反应的粉料快速涌入篦冷机。
2、回转窑投料后由于余热发电301、302阀门调整,预热器系统拉风上涨过快,16:00一级筒出口负压达到-4800Pa,导致窑内风速过大,物料在窑内不能有效的向前移动,导致窑内物料过多,回转窑电流持续偏高,窑尾负压上升。
3、在回转窑投料时对窑系统拉风,造成窑内温度降低,窑尾温度由拉风前的1013℃降到拉风后的972℃,窑内温度降低导致投料后窑内煅烧不足。
4、停窑检修期间,烧成车间对转子秤拆解检查,检查发现窑头转子秤电机电流波动,由机电车间更换电机,并由计量主管进行标称。
三、采取措施
1、中控立即止料,停止一段、二段篦床
2、烧成车间停机后进去检查篦床情况,发现二段主动轴西侧轴承座斜铁螺栓断裂一根,并且其余几条螺栓松动,并且轴承座处加强筋出现裂纹,车间进行焊补裂纹,更换螺栓并紧固松动螺栓。
四、结论
二段压风,风吹不上去造成篦床压死。
五、经验教训
1、把技改的循环风继续增大冷风阀,避免出现风量不足的问题
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