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国产600mw 空冷机组
国产600MW 空冷机组/顺序阀(SIN/SEQ)切换浅析
杨 成 李志峰
(武乡和信发电有限公司,山西 武乡 046300)
摘要;根据设备要求机组启动时一般采取全周进汽的单阀运行方式(节流调节),使得转子和定子的温差较小,在变负荷运行时温差影响较小,有利于机组初期各部件的充分膨胀、磨合,机组运行一天后可以进行顺序阀运行(喷嘴调节),本文就武乡和信发电有限公司2X600MW 空冷机组#1机10月8日单阀/顺序阀(SIN/SEQ)切换的操作方法,调阀开启顺序和切换后各参数的比较,以及切换过程中的注意事项进行了解析和总结,以便大家在以后操作中参考.
关键词;单阀 顺序阀 切换
1 设备概况
武乡600MW 空冷机组系哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的 NZK600-16.7/538/538 型空冷一次中间再热、缸四排气、单轴、双背压、凝汽式汽轮 每 TV)、四个高压调门(GV)、两个中压主汽门(RSV )IV)。
定-滑-定运行
48.5~50.5Hz
600MW
主汽门前蒸汽压力: 16.7MPa
主汽门前蒸汽温度: 538℃
2 单阀/顺序阀(SIN/SEQ)切换的目的
武乡600MW 空冷机组/顺序阀切换的目的是为了提高机组的经济性和快速性,实质是通过喷嘴的节流配汽(单阀控制)和喷嘴配汽(顺序阀控制)的无扰切换,解决变负荷过程中均匀加热与部分负荷经济性的矛盾。单阀方式下,蒸汽通过高压调节阀和喷嘴室,在360°全周进入调节级动叶,调节级叶片加热均匀,有效地改善了调节级叶片的应力分配,使机组可以较快改变负荷;但由于所有调节阀均部分开启,节流损失较大。顺序阀方式则是让调节阀按照预先设定的次序逐个开启和关闭,在一个调节阀完全开启之前,另外的调节阀保持关闭状态,蒸汽以部分进汽的形式通过调节阀和喷嘴室,节流损失大大减小,机组运行的热经济性得以明显改善,但同时对叶片存在产生冲击,容易形成部分应力区,机组负荷改变速度受到限制。因此,冷态启动或低参数下变负荷运行期间,采用单阀方式能够加快机组的热膨胀,减小热应力,延长机组寿命;额定参数下变负荷运行时,机组的热经济性是电厂运行水平的考核目标,采用顺序阀方式能有效地减小节流损失,提高汽机热效率。
对于定压运行带基本负荷的工况,调节阀接近全开状态,这时节流调节和喷嘴调节的差别很小,单阀/顺序阀切换的意义不大。对于滑压运行调峰的变负荷工况,部分负荷对应于部分压力,调节阀也近似于全开状态,这时阀门切换的意义也不大。对于定压运行变负荷工况,在变负荷过程中希望用节流调节改善均热过程,而当均热完成后,又希望用喷嘴调节来改善机组效率,因此这种工况下要求运行方式采用单阀/顺序阀切换来实现两种调节方式的无扰切换。以求得最好的运行工况。
3 单阀/顺序阀(SIN/SEQ)切换的步骤
机组在冷态、温态启动时要保持单阀控制方式一天,以减少固体粒子腐蚀。运行一天后为有效地减小节流损失,提高汽机热效率,机组应切换为顺序阀控制方式。
3.1 投入主汽压力控制回路的条件
机组单阀/顺序阀(SIN/SEQ)切换时可投入主蒸汽压力回路也可投入功率回路,主蒸汽压力回路的投入和切除以及功率回路的投入和切除,各自的切换是无扰动的,它不会影响负荷的大小。当要投入另外一控制回路时,要先从当前控制回路切除到阀位控制,然后再投入想投入的回路,本次切换由于机组功率测点有一点是坏点,所以切换时投入主蒸汽压力回路。该控制回路以设定作为给定值,以实际主汽压力为反馈,通过PI 调节器
1)主汽压力变送器没有故障
主汽级压力在2~16MPa 之间
网频波动在50±0.5Hz 范围以内
功率闭环未投入
阀位限制未动作
负荷高限未动作
主汽压限制未动作
RUNBACK 未发生 CCS 方式未投入
汽机未跳闸
油开关合闸
负荷给定与实际负荷偏差小于20 % 点击“主汽压力控制”按钮,打开RCM 操作面板;点击“IN”。 “调节级压力控制”按钮变红,表示调节级压力闭环已投入。单阀/顺阀点击“单阀/顺阀”按钮,打开RCM 操作面板;点击“SEQ”,“单阀/顺阀”按钮闪烁,表示切换正在进行。GV 按照顺序阀曲线开启或关闭。切换完成后,显示窗口状态将显示“顺阀”,阀门已经从单阀切换成顺序阀点击“调节级压力控制”按钮,打开RCM 操作面板;点击“OUT”。 “调节级压力控制”按钮恢复,表示调节级压力闭环已切除武乡空冷600MW 汽轮机高压调节阀的顺序阀的开启顺序为GV#/GV#2→GV#3 →GV#4 即GV# 和GV#2 同时开启,然后是GV#、GV# 最后开启。关闭顺序与此/顺序阀切换时间为1分钟;当阀位参考值大于99.9%(阀门全开)0.1% (
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