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SMT组装中PCB问题的处理经验
* SMT組裝中PCB問題的處理經驗 前言 在我的印象中,客戶投訴的問題經常是以點的形式出現的,但處理完之後發現,每個投訴都足可以涵蓋一個面的問題,基於這個角度,我將工作過程中遇到的客戶投訴問題以案例的形式展示出來,然後進行解析。 目录 案例1 沉金+金手指板測試針印 案例2 汽車板碳油短路 案例3 孔內無銅漏測 案例4 板彎板翹 案例5 燈芯過度 目录 案例6 防焊起泡/脫落 案例7 離子污染度超標 案例8 孔口爆裂 案例9 無鉛噴錫主機板IC位焊錫不良 案例10 沉鎳金板黑焊盤 在2006年,公司大批量生產一款韓國客戶的訂單,客戶要求PCB板經過電測試後,不能留下肉眼可見到的測試針印,金手指位置上5倍放大鏡檢查不能有針印。由於客戶是生產過程中提出,事先沒有做過測試,客戶又對訂單交期要求緊迫。當時公司副總親自要求測試主管解決問題,經過調試測試機類型、測試壓力和測試針仍然不能解決問題,致使該生產訂單停產。品質部經理要求技術部從表面處理金面硬度開始做測試,讓訂單時間延長。 案例1 沉金+金手指板測試針印 改善:現場與客戶代表確認,在剛生產的一批PCB中有少部分是合格的。再到測試現場對待測試板進行檢查,發現有部分PCB已經有針印,詢問現場人員,確認該批PCB是假點的返測板。與測試針供應商聯繫,採購到一種更為光滑的無針印圓頭測試針,將夾具由手動泛用機測試改成自動,調整測試機壓力,並將待測試板分批次清洗後分批次測試,使一次合格率由20%左右提升到95%以上,少量的返測板的金手指位針印客戶代表也能接受。 案例2 汽車板碳油短路 在2008年,公司大批量生產一款西班牙客戶的汽車板訂單,首批板就招到客戶批量退貨,問題是PCB上一個碳油按鍵位元的線路出現微短。品質部將退貨板安排返測,並停止後續板的生產。返測結果確實出現幾片短路板。字元工藝人員利用碳油塊的形狀和絲網紋路,重新設置網印圖形,經過試板合格。第二批PCB送給客戶後又遭到退貨,返測結果竟然又出現幾片短路板,另外,客戶回饋已另外找PCB公司,如果第三批PCB交貨仍遭退貨則不再合作。 改善:將返測的不良板與合格板的碳油線路間距進行測量比較,不良板的間距普遍要小大約2mil。用3M膠帶對碳油進行拉脫測試,有輕微掉油。再檢查現場的操作方法,印一塊,紙粘網底一次,碳油經過烘烤後也都清晰,將一批板過電測全部合格,繼續讓這批板經過核對總和包裝放置,再取出作測試,發現又有幾片板短路。向同行取經,更換絲網網版為鋼網,再次生產的板經過兩個流程測試後都合格。將之前生產的板重複3次測試,並10倍鏡檢查碳油位,合格後經客戶同意交貨。 案例3 孔內無銅漏測 在2008年,公司大批量生產一款西班牙客戶的汽車板訂單,客戶陸續回饋有開路漏出,並派駐廠經理跟進問題。對開路板問題點查找後進行切片分析,確認為幹膜成像後的掩孔幹膜破裂導致孔內銅被蝕刻掉(注:公司當時外層製作是負片工藝,採用幹膜掩孔的方法,而不是鍍錫保護孔銅)。經過技術、品質部確認現有工藝控制無法杜絕問題的產生,甚至由於測試條件的缺陷,微開漏出都無法預防。此時,客戶投訴不斷,經理將案子轉交給我。 改善:按客戶經理要求做複現實驗,得到認可後申請了整改時間。通過經理找到副總,副總幫忙聯繫到兄弟公司負責該款板的“圖鍍”與“鹼性蝕刻”流程的製作,經過半個月的改造和反復測試,客戶經理認可該流程的運行。陪同客戶經理監督完按此流程生產的第一批PCB,送到客戶處安裝調試後未收到客訴。另外,申請將庫存的幾批板外協低阻測試,結果顯示有約3%不良,將結果報告給公司上層,與客戶簽訂協定後,將通過2次低阻的PCB出貨。 案例4 板彎板翹 在2005年,公司陸續集中收到客戶的板翹不合格,有部分客戶由於批量不良太多而整批退貨。品質部出檔要求待出貨的幾批板先用翹板返直機返壓2小時後出貨,出貨時檢查又發現有少量綠油板出現顏色發暗不一致的問題。於是將參數又更改為1小時,但是將板靜置4小時後再測量,又幾乎還原了。 改善:對問題板在選材,重工,放置,設計,各層銅面積差異等方面進行分析。同時實驗綠油壓板後發黑原因是反壓板和返壓機溫度設定過高,並找出最好的壓板溫度和時間。另外,問題分析後得到,還是圖形和板料本身的影響是最大的,聯繫工程對客戶板的圖形進行涮選,以提前作出預防措施。還申請增加IR爐的樣板條件測試,以免出現過爐後板彎的不良。 案例5 燈芯過度 在2007年,公司接到FUJI(富士機電)客戶的孔內燈芯不合格投訴,檔上面規定要求燈芯小於50um。工程人員接單時認為客戶是一般屬性要求,按IPC6202標準燈芯小於50um為二級產品標準,小於70um為三級產品標準,而我們的出貨板有超過100um的。實驗板得出的結果也都差不多,
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