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- 2016-09-21 发布于重庆
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板坯改造技术总结.doc
首钢第二炼钢厂大板坯连铸机改造实践
摘要:首钢第二炼钢厂原有的大板坯连铸机由于机型落后、装备陈旧、控制精度低等问题,造成生产的铸坯质量不稳定、铸机维护费用高。经过全面论证后,决定对原有板坯铸机进行改造。目前,升级改造后的新板坯铸机运行良好,铸坯质量得到了较大的提高。
1.0 前言
首钢第二炼钢厂原有的大板坯连铸机是1988年从比利时蒙蒂尼钢厂购进的二手设备。该铸机原来由法国FCB公司1976年设计,1977年在蒙蒂尼钢厂投产。1988年首钢从比利时拆回,经修、配、改于1989年9月22日热试投产,设计能力为120万吨。
由于原设计存在一些缺陷,加之机型落后、设备陈旧、控制精度低,且在当时设备安装方面缺乏必要的经验,所以自1989年投产以来该铸机一直没能达到设计能力。年产量一直徘徊在60~80万吨。铸坯合格率仅能达到96.7%。铸机作业率不足70%, 浇铸钢种只能是一些低档次的普碳、低合金钢。浇铸断面为220*1400、220*1540毫米,拉速为0.6~0.7米/分。
原有大板坯连铸机存在的主要问题有:
(1)采用大辊径、大辊距、整体长辊单独升降调整的辊列设计,铸坯拉速受到很大限制,且铸坯的内部质量易受外界条件影响;
单点矫直,存在矫直区应力过大的现象 ,易产生矫直裂纹;
(3) 铸机基弧、辊缝的调整方法落后,调整难度大,且精度难以维持;
(4) 技术装备落后,控制水平低,铸机作
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