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- 2016-09-23 发布于江苏
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大淑村矿降低介质消耗经验.doc
大淑村矿选煤厂降低介质消耗经验
孙晓宾
(冀中能源峰峰集团大淑村矿选煤厂,河北 邯郸 056300)
摘要:分析了大淑村矿选煤厂介耗原因,通过技术改造、设备升级,加强制度管理和职工技术培训工作,使介耗显著下降,经济效益明显。
关键词:介耗;升级;改造;管理
大淑村矿选煤厂为矿井型选煤厂,目前原煤处理能力为130万t/a,主要入洗本矿原煤,煤种以无烟煤为主。生产工艺采用+0.5mm原煤不脱泥无压给料三产品重介旋流器分选,-0.5mm级煤泥浮选工艺。生产系统集控操作,自动化程度较高。2007年投产伊始,选煤密度波动较大,生产中密度持续下降,矸石带煤高,洗选效率低。为维持正常生产,每班需花费大量人力进行加介,与生产系统极不协调,生产处于被动状态。
1介耗原因分析
1. 1 系统原因
(1)大淑村矿选煤厂原设计采用 2 台筛孔 Ф13mm原煤筛进行原煤筛分,筛分系统中无进仓分煤落地溜槽。实际生产中,为了不影响主井生产,原煤系统采用一台原煤筛筛分,另一台被揭掉筛板当作事故分煤落地溜槽使用。为保证煤质,满足用户需求,大淑村矿选煤厂 50 ~13mm 块煤全部入洗。一台原煤筛筛分矿井全部原煤,物料入筛量远远超过筛子筛分能力,以致大量小于 6mm 的碎煤进入洗选系统,小于 6mm 级的颗粒分选速度慢,分选效果差。原煤中小于 0. 5mm 级的煤泥进入悬浮液系统,悬浮液粘度增大。生产系统紊乱,介质流
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