铸造车间运行二班安全建设与管理成果展示(省级定稿).pptVIP

铸造车间运行二班安全建设与管理成果展示(省级定稿).ppt

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② 电解铝分公司铸造车间运行二班成立于2003年4月,班组现有员工26人,员工平均年龄38岁。主要担负将电解原铝经过磅、配 料、搅拌、扒渣、静置、取样预分析、炉眼、调流、打渣、接受、堆垛、打捆、检验等工艺流程铸造成合格的20kg重熔用铝锭。 @ 班前会、班后会 1 异常分析 2 日常、专项检查 3 冬春查专项检查活动 4 八小时外安全管理 5 安全教育培训 6  观察员工在生产前的精神状态。 对生产前的的危险点、危险源向员工进行                交底,对可能发生事故要有预见性。 对当班次生产任务和临时性工作任务进行安排布置并进行安全交底。 对安全基础知识进行提问 进行当班次安全生产点评。 表扬好人好事,对违反安全作业标准的员工进行批评教育。 总结当班生产情况,分析不足、制定整改措施。 未对工器具进行预热、铸模潮湿、回炉潮湿物料、新包起用不采取防护措施、炉眼不规则等 冷运机推下的铝锭直接搬运、成品机铝锭砸伤、废渣砣过大、吊运废铝大块、接受卡锭处理、抬包吊运等 堆垛岗位手脚接触铝锭、设备运转清理杂物或跨越、翻转卡锭不放气、地面积水积油、擅自处理设备故障等 人员上岗前的精神状态 1 生产过程中的违章查处 2 按巡察制度落实各岗位安全标准 3 安全工器具的规范使用 4 病事假、探亲假员工,在离岗前进行安全交底 3 外出活动由专人负责 2 1 签订安全行驶协议、规范行驶 事故预案操作程序及演练 3 重温历年事故,分析原因、吸取教训 2 对各岗位安全操作规程及要领培训,提高自我安全防范意识 1 安全事故急救常识 4 在炉眼大量跑铝时,由于铝液大量积存在二台,人员无法靠近操作,此时操作人可使用紧急堵眼泥塞杆站在铸机操作平台上,顺利封堵炉眼,可有效保证操作人员不被烫伤。 2010年6月8日,炉台岗位在向3#混合炉入料作业时,由于人员未按规定程序进行操作,导致发生抬包挤伤人员事故。班组人员认真分析问题、查找原因、吸取教训, 并根据车间生产实际,举一反三,进一步制定“堆垛机翻转器卡锭处理方案”和“铝大块及废渣砣吊运回炉安全措施”。 及时制定“炉台作业监护职责”, 炉台岗位操作人员在向混合炉入料时,人员与抬包处于零距离接触,铝液发生喷溅时,人员避让不及时易发生烫伤事故及类似于2010年的6.8事故,并且近距离接触抬包内高温铝液烘烤。 炉台岗位操作人员在向混合炉入料时,可利用安全固定卡具距抬包1.5m处有效控制抬包左右旋转进行入料操作,一旦发生改造前入料作业过程中有可能发生的事故,即可有效保证操作人员的人身安全,也可改善人员作业条件。 铸造车间设备多为转动装置,人员每班次与运转设备需连续接触5小时,尤其是堆垛机和成品机部位易发生机械伤害事故 。如果堆垛岗位出现故障。在整垛铝锭缺层的情况下。而计层表位已到第11层,PLC智能控制柜会自动发出成品机启动信号,成品机开始转动。这就给正在打包作业的操作人员带来安全隐患。铸造车间在2009年曾发生类似成品机提前动作导致的人身轻伤事故。报警灯装置安装后,堆垛机在堆垛10层时,警报灯会提前报警。提示打包岗位人员停止作业。退出成品机一米以外,杜绝打包岗位的一些潜在机械伤害和人身伤害事故。 铸造车间铸造用混合炉为40吨电热反射炉。 满炉时,混合炉内铝液液面与炉底炉眼相对高度在1米左右且炉眼直径只有70mm,运行班组在为下个班组留料后,整炉铝液对混合炉炉眼产生的压力较大,经常出现堵眼用钢堵头堵眼后发生移位,导致混合炉跑眼事故。为此,铸造车间除制定留料混合炉专人监护措施外,经采纳运行二班合理化建议,在混合炉炉眼前端制作堵眼用钢堵头专用固定卡具,有效杜绝了混合炉跑眼事故的发生。 *

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