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  • 2016-01-08 发布于贵州
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第一次还原总结

第一次带料试车总结 时间:2011年9月7日 炉号:7#还原炉 试车过程总述: 一、试车前的准备工作: 1、还原炉:清理还原炉炉膛,确保干净;检查电热元件连接无断裂;耐火材料无破损松动;热电偶锁定装置可用;排放装置的可用性;现场控制显示可用。 2、抬包:确保氯化镁抬包关闭严实,不泄露;清理坩锅内确保无积水;用干燥炉烘抬包,确保干燥并使抬包温度达到600℃。 3、氯化镁下料管制作完成,接收槽清洁干燥,并与下料管连接可用。 4、干燥炉:清理干燥炉炉膛,确保干净;检查电热元件连接无断裂;耐火材料无破损松动;热电偶锁定装置可用;自动控制可用。 5、排气脱水抽空:连接7#还原炉的真空系统;确保其他炉真空管线关闭;真空度满足还原脱气要求。 6、氯化镁抬包车:电量充足,能满足运输要求。 7、还原反应器:在准备工段进行了打压检漏,检漏完成后将镁锭加入到反应器内并组装完成,;在7#还原炉上连接氯化镁排放驱动装置;在还原炉中通过加热保证加镁前反应器干燥。 8、屏蔽泵:变频调试完成,并保证将四氯化镁持续供应到高位槽。 9、原料:四氯化钛检验完成,确保质量,氩气供应充足满足要求。 10、公辅:循环水供应充足;压缩空气露点满足要求,且具备连续供应要求;用电满足要求。 二、还原过程: 1、2011.8.31日上午10:45将还原反应器运至还原工段,继续加入镁锭,首次加镁量为:9.891t。 2、本次试车在7#

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